今年來(lái),陜鋼龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)干部職工立足本職崗位,深推“我為企業(yè)降本增效獻一計、出一策、干一事”主題活動(dòng),加大技術(shù)改造力度,淘汰落后技術(shù),助推企業(yè)“國內一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標早日實(shí)現。
欄板加高改造挖潛能
隨著(zhù)“高效冶煉”模式不斷深入推進(jìn),現有燒結設備不能滿(mǎn)足高爐燒結礦高質(zhì)量按需供應,如設備正常維檢,將直接影響高爐“高效冶煉”。
為了確保高爐“糧倉”充盈,燒結工序技術(shù)攻關(guān)小組通過(guò)多次現場(chǎng)查看和理論計算,決定在原有基礎上對燒結機臺車(chē)欄板進(jìn)行加高改造,深挖燒結機潛能。改造后,通過(guò)將臺車(chē)欄板高度由750mm增加至900mm,成功使燒結礦利用系數大幅提高,年可節約燒結礦加工費470萬(wàn)元。
料溫提升改造降成本
受氣候變化影響,當燒結機混合料溫度過(guò)低,不僅需大量消耗熱能,且會(huì )造成燒結礦透氣性差、品位變差,嚴重制約高爐高效生產(chǎn)。
為解決這一工藝缺陷,工藝技術(shù)人員決定采用混合機內部通入蒸汽來(lái)提高料溫,通過(guò)在吊掛結構處安裝蒸汽管,并在蒸汽管上安裝噴嘴,均勻噴灑蒸汽,改善混合料溫度。改造后,混合料溫由54℃提高到目前67℃,燒結礦固燃消耗降低約6kg/t礦,年可降本400萬(wàn)元。
焦粉分流改造節費用
該單位450㎡燒結燃料破碎系統由反擊破碎和四輥破碎組成,因破碎前無(wú)燃料粒度分級裝備,所有焦粉物料必須反擊破碎后,再經(jīng)過(guò)四輥破碎,造成設備負荷增加和使用壽命減短,導致維修頻次和維修費用居高不下。
為了降低備件損耗及維修費用,該單位決定在燃料破碎前加設一臺雙層振動(dòng)篩,一層利用電液插板閥連接振動(dòng)篩與燃料倉;二層利用振動(dòng)給料機連接振動(dòng)篩與雙反擊式破碎機。改造后,破碎四輥下輥子壽命直接延長(cháng)3個(gè)月,年可節約備件維修費用40萬(wàn)元。(魚(yú)小飛)