今年以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)切實(shí)抓好成本管理,以踐行“干事”文化為契機,主動(dòng)出擊,通過(guò)一系列降本增效措施,全面助推節能增效軋制。
對標挖潛,攻克打包費用高難題
軋鋼廠(chǎng)板帶作業(yè)區現有兩臺自動(dòng)打包機,對收集好的帶鋼進(jìn)行打包,由于打包機只能用特定的打包帶,需要另外采購,致使打包成本較高,僅打包帶一項年需消耗100余萬(wàn)元。針對這一問(wèn)題,該單位積極對標,發(fā)揚“釘釘子”精神,現場(chǎng)多次試驗,最終在打包機輥道上安裝橫向打包機,取代了原來(lái)需要采購特殊材料的打包機,圓滿(mǎn)解決了此項難題,年可創(chuàng )效400余萬(wàn)元。
點(diǎn)點(diǎn)滴滴降成本,分分秒秒增效益
該單位在日常工作中,從細節入手,針對軋線(xiàn)長(cháng)流水、長(cháng)明燈、常漏氣等現象,以消除跑冒滴漏為目的,深推節能降耗措施。受軋線(xiàn)中間坯高溫的影響,測厚儀、測寬儀的冷卻氣體在正常生產(chǎn)過(guò)程中,一直處于打開(kāi)狀態(tài),當軋線(xiàn)停機時(shí),需要人為關(guān)閉,且在生產(chǎn)間隙,壓縮空氣也一直開(kāi)啟,浪費比較明顯。針對此項問(wèn)題,該單位電氣人員通過(guò)安裝自動(dòng)控制閥,當軋線(xiàn)有鋼時(shí),自動(dòng)打開(kāi)氣閥通氣,當軋線(xiàn)無(wú)鋼時(shí),自動(dòng)關(guān)閉氣閥,即使在生產(chǎn)間隙的幾秒內,也能切斷壓縮空氣,避免氣體浪費,改造后,噸鋼壓縮空氣能耗降低了0.8m3,以技術(shù)創(chuàng )新彰顯了綠色高效生產(chǎn)中的軋鋼擔當?。▌⒑其h)