本報通訊員 姬云鵬
看著(zhù)高速運轉的機組,聽(tīng)著(zhù)機械的轟鳴,難以想象這樣龐大的設備僅需2小時(shí)左右就可實(shí)現從停機至滿(mǎn)載運行。最初,這樣的成績(jì)只是一個(gè)設想,但現在,在首鋼通鋼能源事業(yè)部制氧一作業(yè)區職工們的努力拼搏下變?yōu)楝F實(shí)。
自制“興奮劑”
空壓機組啟車(chē)提速3小時(shí)
自2020年1月份起,如何縮短空壓機組臨時(shí)啟車(chē)時(shí)間就被列入到該作業(yè)區的攻關(guān)課題中??諌簷C臨時(shí)啟車(chē)浪費時(shí)間,啟車(chē)前空壓機空耗電量達10500千瓦時(shí),2020年6月份啟車(chē)時(shí)間長(cháng)達5小時(shí),如何節能降耗成為該作業(yè)區攻關(guān)小組的頭號難題。通過(guò)長(cháng)時(shí)間的經(jīng)驗積累,多次理論的反復論證,該作業(yè)區攻關(guān)小組提出設想:將原工序中的下塔精餾工序提前,減少啟動(dòng)時(shí)間。在多次嘗試下,該作業(yè)區攻關(guān)小組于2021年4月份將啟車(chē)時(shí)間縮短至2.5小時(shí)。目前,該作業(yè)區空壓機組從臨時(shí)啟車(chē)到產(chǎn)出氮氣、氧氣,運行時(shí)間僅需2小時(shí),較之前機組效率整整提速3小時(shí),單機組每次啟??晒澕s用電3萬(wàn)余千瓦時(shí),更重要的是緩解了后續生產(chǎn)急需氧氣、氮氣的供應緊張狀況,為后續生產(chǎn)提供了保障。
實(shí)施“咽喉手術(shù)”
活塞氬泵改造治標治本
由于設備長(cháng)期運行,空分中壓活塞氬泵缸與軸密封磨損嚴重,密封效果差,造成漏液。漏液易造成曲軸箱皮帶受凍、斷裂。此泵整體為進(jìn)口件,型號特殊,重新購買(mǎi)配件周期長(cháng),工作環(huán)境安全性也得不到保障。對此,該作業(yè)區職工大膽對閑置的其他型號缸體進(jìn)行技術(shù)改造,自行設計加工異形法蘭,將氧二泵體與氧一曲軸箱進(jìn)行連接,同時(shí)設計加工行程螺桿及調節螺母,調節活塞泵行程,避免因現場(chǎng)條件變化發(fā)生頂缸設備事故;對泵體與塔壁連接管路進(jìn)行重新配作;安裝調試后,設備運行穩定,漏液現象消失,每小時(shí)輸送流量由500立方米提升到600立方米,不僅安全性進(jìn)一步提升,而且可減少損失28萬(wàn)余元。
《中國冶金報》(2021年11月02日 08版八版)