經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的運行,截至9月3日,采用新耐材焊補后的方大特鋼煉鐵廠(chǎng)煙氣脫硫不銹鋼煙管運行效果良好,使用壽命比使用新耐材補焊前最少可以提高2倍以上。
燒結機與球團豎爐在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的SO2和SO 3等酸性氣體,該氣體在脫硫煙道與脫硫塔連接部分濃度最高,受此影響,該部位的煙道盡管使用的是316L不銹鋼,也極易腐蝕,一個(gè)新的煙道使用壽命大概只有6個(gè)月。
以前維修的方法是在煙管內部再貼一層316L不銹鋼板,然后進(jìn)行焊接。由于煙道截面尺寸較大,高2米,寬3.5米,維修工作量非常大,且在檢修期間脫硫系統不能正常運行,煉鐵廠(chǎng)相應的生產(chǎn)線(xiàn)必須停產(chǎn)。
為了延長(cháng)煙道使用壽命,減少維修次數,該公司技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干們共同攻關(guān),經(jīng)過(guò)一段時(shí)研究、分析、認證后,終于取得了重大突破。5月份,他們采用一種專(zhuān)門(mén)耐酸性的材料厚度為3mm的904L不銹鋼運用塞焊的方法焊接在易腐蝕部位,制作了一套新煙管,并安裝到位。目前,新煙管已運行了4個(gè)多月,效果非常好。據測算,僅此一項一年可節約360多萬(wàn)元。