一是調整鋼蓋與鋼沿之間的距離,改善包底烘烤效果,杜絕煤氣浪費。此前鋼包包蓋與包沿的距離為600毫米,由于距離較大,鋼包在烘烤過(guò)程中燃燒的火焰會(huì )從包蓋與包沿之間向外溢出,不能有效到達包底,導致包底烘烤溫度不夠理想。針對這個(gè)情況,鋼包車(chē)間通過(guò)多次試驗、調整,利用大修時(shí)間對9個(gè)包蓋與包沿之間的距離進(jìn)行了調整,將之前的600毫米改到300毫米,這樣既能夠使燃燒的火焰長(cháng)度達到鋼包底部,確保了包底的烘烤效果,又能控制火焰不外溢,提高了烤包的熱效率。根據近期的運行,此舉可將鋼包烘烤時(shí)間縮短30分鐘,每個(gè)鋼包可節約煤氣750立方米左右。
二是調整大、中、小修包烘烤時(shí)機,使下線(xiàn)鋼包和上線(xiàn)鋼包達到無(wú)縫銜接,減少烤包時(shí)間。車(chē)間合理規劃鋼包烘烤時(shí)間,通過(guò)運行觀(guān)察和計算,對每月大修的13個(gè)鋼包在投用前40小時(shí)投入烘烤,每個(gè)鋼包的烘烤時(shí)間由原來(lái)的40小時(shí)縮短到35小時(shí),減少了5小時(shí);對全月26個(gè)中、小修鋼包,在運行鋼包下線(xiàn)前24小時(shí)投入烘烤,每個(gè)鋼包的烘烤時(shí)間由原來(lái)的30小時(shí)縮短到24小時(shí),減少了6小時(shí),一個(gè)月可節約煤氣29萬(wàn)立方米。
三是縮短大修鎂碳磚鋼包烘烤時(shí)間,既節約了煤氣,又保證了包襯質(zhì)量。鎂碳磚包襯由氧化鎂和含碳原料組成,之前由于鎂碳磚包襯表面在高溫下和空氣接觸時(shí)間過(guò)長(cháng)容易發(fā)生脫碳反應,對包襯質(zhì)量影響較大。車(chē)間將每月使用的4個(gè)大修鎂碳磚鋼包襯烘烤時(shí)間由原來(lái)的42小時(shí)縮短到35小時(shí),使烤包時(shí)間減少了7個(gè)小時(shí),既避免了包襯表面的氧化脫碳,確保了包襯質(zhì)量,又減少了煤氣消耗,一個(gè)月可節省煤氣3.8萬(wàn)立方米。