經(jīng)過(guò)不懈努力,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠(chǎng)降低鋼坯氧化鐵皮攻關(guān)實(shí)現新突破,二季度煉鋼廠(chǎng)降低氧化鐵皮產(chǎn)生經(jīng)濟效益約17.3萬(wàn)元。
在煉鋼連鑄生產(chǎn)過(guò)程中,由于連鑄二冷段對弧精度差、噴淋裝置漏水點(diǎn)多、冷卻水雜質(zhì)大、噴嘴堵塞等原因,造成連鑄坯冷卻不均勻,連鑄坯在二冷段反復冷卻、回溫,縱向冷卻梯度不合理,在其表面產(chǎn)生大量氧化鐵皮。經(jīng)統計2018年連鑄氧化鐵皮占噸鋼消耗2.6kg/t,不但降低了連鑄金屬收得率,影響了鋼坯外觀(guān),且增加了員工清理時(shí)的勞動(dòng)強度。
煉鋼廠(chǎng)對降低鋼坯氧化鐵皮十分重視。年初,煉鋼廠(chǎng)將降低鋼坯氧化鐵皮列入年度技術(shù)進(jìn)步項目,并成立了由廠(chǎng)長(cháng)擔任組長(cháng),相關(guān)管理人員和操作工參與的攻關(guān)小組,全體人員進(jìn)行了具體的職責分工,制定了定期清洗二冷管道和噴嘴、優(yōu)化一次冷卻、利用停機做好設備的檢修、優(yōu)化二次冷卻、控制拉速、溫度、嚴格執行保護澆注等8各方面13條措施。為激勵全體攻關(guān)攻關(guān)人員的積極性,把各條措施落到實(shí)處,設定了三個(gè)臺階的攻關(guān)目標和相應的考核規定。
為了使降低鋼坯氧化鐵皮攻關(guān)達到預期目標,攻關(guān)小組組織相關(guān)人員定期對攻關(guān)目標完成情況進(jìn)行分析、總結,對存在的問(wèn)題,查找原因、制定措施。技術(shù)人員深入生產(chǎn)現場(chǎng),協(xié)調處理生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)問(wèn)題,確保攻關(guān)活動(dòng)按計劃推進(jìn)。經(jīng)統計,二季度鋼坯氧化鐵皮實(shí)現了降低氧化鐵皮攻關(guān)第二臺階≤ 2.06 kg /t 目標。