陜鋼漢鋼:小技改讓煉鋼發(fā)展煥發(fā)新活力
2019-07-19 09:19:00
作者:鐘瀟雨
今年以來(lái),陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠(chǎng)廣大職工立足崗位、勤于思考、善于總結,扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展 “查、找、提、改、獻”工作,為進(jìn)一步提高全體職工申報項目的熱情與積極性,分廠(chǎng)不斷修訂完善《查找提改獻工作制度》,結合生產(chǎn)方式與設備特點(diǎn),深挖內潛、激發(fā)員工內在潛力和創(chuàng )造力。截止目前,共申報查找體改獻項目38項,切實(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題,使煉鋼廠(chǎng)發(fā)展持續煥發(fā)新活力,為實(shí)現2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎。
小技改讓計數更準確
煉鋼廠(chǎng)1#連鑄機送往軋鋼的鋼坯原先采取人工計數辦法進(jìn)行統計,由于操作人員失誤或其他因素導致鋼坯計數不準確的現象。為此設備人員在1#連鑄機安裝鋼坯熱金屬檢測設備,將檢測到的信號送至配電室PLC柜并根據實(shí)際情況進(jìn)行編程,將下線(xiàn)、熱送的鋼坯支數(按照三班)顯示在推鋼室新安裝的工控機畫(huà)面上,通過(guò)自動(dòng)計數代替原有的人工計數,大大減少了操作人員勞動(dòng)強度。此項目目前運行良好,后期將運用至2#連鑄機。
小技改讓質(zhì)量更穩定
連鑄車(chē)間原有中間包盛鋼量較小、滿(mǎn)包僅35t, 因生產(chǎn)要求拉速提至3.5米后不能滿(mǎn)足拉速要求,且鑄坯非金屬夾渣物多。在保證安全系數的前提下,對包殼進(jìn)行校正,確保水口對中,將包沿以上部分加高200mm,增加容鋼量,并將中間包的溢流槽加長(cháng)100mm,中包擴容改造后,平均拉速增長(cháng)0.2m/min,班產(chǎn)產(chǎn)量得到顯著(zhù)提升。與此同時(shí),鑄坯內部質(zhì)量也得到明顯改善,合格率較之前提高了0.01%。
小技改讓周期更長(cháng)久
轉爐車(chē)間1#、2#爐43米蒸發(fā)冷卻器入口膨脹節使用周期較短,膨脹節損壞后容易出現漏火、漏煙氣、漏煤氣等現象,影響現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境并存在一定安全風(fēng)險,嚴重時(shí)會(huì )對轉爐正常生產(chǎn)造成影響。車(chē)間人員在原有膨脹節基礎上,在外面又安裝了一層3mm薄鐵皮,上下焊接后交叉安裝,交叉縫隙里面填充隔熱棉,杜絕漏煙氣、漏煤氣現象,減少對轉爐生產(chǎn)造成的影響,保障生產(chǎn)安全順行。此外,前期大修時(shí),對1#、2#爐末端各更換了一套膨脹節,現在可延長(cháng)3-5年再進(jìn)行更換。
編輯:實(shí)習生2
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