本報訊 今年初以來(lái),河鋼集團邯鋼公司自動(dòng)化部以“數智賦能,打造滿(mǎn)足極致運營(yíng)需求的智能化支撐體系”為目標,開(kāi)展了模型化應用攻關(guān),推動(dòng)信息技術(shù)與工藝、操作、運營(yíng)深度融合。該部制訂的模型化應用攻關(guān)年度目標有14個(gè),目前已有2個(gè)應用項目取得明顯成效,預計年可降本增效1068.72萬(wàn)元。
針對邯鋼一煉鋼廠(chǎng)轉爐生產(chǎn)過(guò)程中蒸汽放散量大、放散閥壽命縮短的問(wèn)題,自動(dòng)化部運維一作業(yè)區收集匯總近3個(gè)月數據,構建數據模型,利用轉爐生產(chǎn)間隙和停爐時(shí)間開(kāi)展模型實(shí)驗,最終發(fā)現在蓄熱器壓力與轉爐回收壓差為0.4兆帕時(shí),放散頻率將大幅降低。隨后,技術(shù)人員將轉爐吹煉信號、汽包壓力信號、RH(鋼包精煉爐+真空精煉爐)抽真空信號采集至蓄熱器PLC(可編程邏輯控制器)上,修改程序實(shí)現多數據共享,搭建了數據控制模型,使轉爐與蓄熱器保持合理壓差。目前,該模型化應用項目已投用1個(gè)月,與投用前相比,轉爐冶煉每爐鋼可以減少蒸汽放散量3.54噸,年可降本增效近600萬(wàn)元。
自動(dòng)化部運維二作業(yè)區技術(shù)人員將“提升燒結加熱水池溫度控制精度,減少蒸汽損耗”作為課題,開(kāi)展模型化應用攻關(guān)。技術(shù)人員通過(guò)開(kāi)發(fā)程序,將溫度信號與蒸汽閥門(mén)控制程序聯(lián)系起來(lái),實(shí)現了根據季節變化自動(dòng)精準控制蒸汽流量,在滿(mǎn)足水溫要求的同時(shí),避免了蒸汽浪費。該模型化應用項目投用以來(lái),燒結礦噸礦成本降低了0.53元,月可降本39.06萬(wàn)元。同時(shí),節約的蒸汽可供發(fā)電使用,進(jìn)一步提高了蒸汽發(fā)電量。(宋超 胡亞帥)
《中國冶金報》(2024年05月23日 02版二版)