本報通訊員 李文樹(shù)
“哪里有問(wèn)題,就在哪里學(xué)習、實(shí)踐、創(chuàng )新、提高。針對蒸汽消耗居高不下的問(wèn)題,設備科、冷退作業(yè)區和運行作業(yè)區要組成攻關(guān)小組,聯(lián)合開(kāi)展靶向攻關(guān),制訂相關(guān)措施,真正把這塊硬骨頭啃下來(lái)?!比涨?,在成本分析大會(huì )上泰山鋼鐵集團泰嘉新材料科技有限公司經(jīng)理程立成反復強調,要樹(shù)立“一切成本皆可降、人人皆可降成本”的理念,鼓勵大家持續推進(jìn)節支降耗工作,不斷挖掘降本增效的新方法、新思路。
今年以來(lái),該公司深入貫徹落實(shí)“降本節支提質(zhì)提效”工作要求,全員全系統發(fā)力,抓住制約各工序能耗的“牛鼻子”,在細微之處下功夫,在積少成多上齊努力,“節”盡所能算好賬。
該公司設備科、冷退作業(yè)區、運行作業(yè)區技術(shù)骨干接到任務(wù)后,立刻開(kāi)始攻關(guān),他們對管線(xiàn)進(jìn)行全面檢查,集中治理跑、冒、滴、漏的問(wèn)題,所有用氣設備做到應關(guān)盡關(guān);對現場(chǎng)實(shí)地摸排和理論研討,確定2個(gè)降低蒸汽消耗的改進(jìn)方案:一是由該公司設備科牽頭、運行作業(yè)區配合,對蒸汽管道進(jìn)行優(yōu)化改造。通過(guò)前期的跟蹤摸排,他們發(fā)現蒸汽管道的末端直通廢水站,冷退作業(yè)區在使用蒸汽時(shí),廢水站即使對蒸汽沒(méi)有使用需求,也要被迫接收大量蒸汽。從冷退線(xiàn)到廢水站的蒸汽管道長(cháng)約500米,管道熱損耗無(wú)形中造成了蒸汽的浪費。經(jīng)過(guò)討論,他們在冷退線(xiàn)脫脂段的蒸汽管道末端加裝了一個(gè)控制閥門(mén),阻擋住蒸汽通往廢水站的去路,在冬季廢水站的設備設施需要保溫時(shí),才打開(kāi)閥門(mén)供蒸汽。他們通過(guò)改造,有效減少了蒸汽管道的損耗。據測算,該公司年可節約蒸汽700余噸,增加效益8萬(wàn)余元。
二是重點(diǎn)推進(jìn)創(chuàng )新項目實(shí)施,在該公司冷退作業(yè)區開(kāi)展退火爐余熱改造。經(jīng)過(guò)掌握大量的數據和現場(chǎng)跟蹤,他們發(fā)現退火爐煙道內溫度常年在500攝氏度以上,即便是經(jīng)過(guò)換熱器利用,廢氣溫度仍可達200攝氏度左右,而這部分高溫氣體經(jīng)脫硝處理后直接排放到大氣中,高溫熱能被白白浪費掉。而冷退線(xiàn)脫脂段每天需要50噸蒸汽作為加熱漂洗水,需要保持在70攝氏度~75攝氏度之間。他們經(jīng)過(guò)查閱資料、對標交流,對退火爐余熱回收方式及優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了多次論證,最終決定在退火爐煙道內增設7段長(cháng)約50米長(cháng)的U型管道,在脫脂漂洗罐增加2臺11千瓦的水泵,利用煙道內的余熱對脫脂段的漂洗水進(jìn)行加熱。經(jīng)測算,改造實(shí)施后,脫脂段年可節約蒸汽1800余噸,既降低了生產(chǎn)成本,又實(shí)現了綠色環(huán)保。
“我們每天通過(guò)調度會(huì )對影響成本的關(guān)鍵指標進(jìn)行通報,每周召開(kāi)成本分析會(huì ),每月召開(kāi)節能降耗推進(jìn)會(huì ),通過(guò)日調度、周分析、月推進(jìn)的方式,狠抓能源成本管理。今年上半年較去年同期的蒸汽用量降低了14.56%?!痹摴军h支部書(shū)記倪燕說(shuō),下一步,他們將持續激發(fā)全員創(chuàng )新創(chuàng )效活力,苦練內功提升技能,嚴抓全過(guò)程管控,盯緊節能降耗的每個(gè)環(huán)節,全力做好節能降耗工作。
《中國冶金報》(2023年08月10日 08版八版)