近期,陜鋼龍鋼公司王軍工作室巧借科技東風(fēng),聚焦“煉鐵高效冶煉”大課題,全力發(fā)動(dòng)技術(shù)人員開(kāi)動(dòng)腦筋,立足崗位,發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特長(cháng),積極參與“崗位創(chuàng )新”“我為降本增效獻一計、出一策、干一事”、小技小改等各項創(chuàng )效工作中,為企業(yè)數字化、智能化發(fā)展創(chuàng )造有利條件。
網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化數字化
該單位煉鐵5#高爐基礎自動(dòng)化服務(wù)器因僅支持MAC地址通信,不支持 TCP/IP協(xié)議通訊。前期雖對高爐中套、熱風(fēng)閥溫度采取增加CP343模塊、PLC系統接入環(huán)網(wǎng)等智能化改造,但改造成本居高,且不能實(shí)現高爐風(fēng)機、TRT等系統數據集中監控。
為解決以上問(wèn)題,王軍工作室成員經(jīng)系統分析,決定通過(guò)重新設置CP1623網(wǎng)卡的 Industrial Ethernet、下載PC站組態(tài)、合理利用網(wǎng)卡雙IP功能等舉措,一舉實(shí)現了高爐服務(wù)器TCP/IP通訊,解決了各系統數據采集與集中監控等難題。改造后,不僅為后續渣處理、水泵房消白增加PLC系統數據接入提供了保障,而且大幅節省了企業(yè)數字化、智能化改造成本費用。
加裝設備解難題
該單位煉鐵1#高爐大檢修后,高爐熱電偶數量較以往增加了一倍,需敷設大量控制電纜,但因高爐主控PLC室已無(wú)可擴展空間,信號采集成了一大難題。
針對以上問(wèn)題,工作室經(jīng)多次現場(chǎng)勘察,結合實(shí)際情況對信號采集方式重新進(jìn)行了規劃,通過(guò)在爐底安裝一面PLC遠程I/O柜,將爐底熱電偶以最短的電纜長(cháng)度接入柜中,不僅進(jìn)一步節約了補償導線(xiàn)用量,而且為爐底區域其他流量、溫度等信號采集預留了通道。改造后,既方便了后續設備維檢,也為信號采集提供了有效保障,直接節約備件費用2.21萬(wàn)元。
設備升級展成效
探尺是煉鐵高爐上料系統的重要設備,其可靠運行是高爐順行、提高生產(chǎn)效率的前提保障,作用是實(shí)時(shí)準確指示料面和分布狀況。
由于1#、2#高爐探尺變頻器轉矩控制回差范圍過(guò)小,過(guò)于敏感,易造成滑尺現象發(fā)生。為確保安全生產(chǎn),該工作室搶抓高爐生產(chǎn)間隙,決定將原變頻器更換為具有豐富自由功能和優(yōu)異動(dòng)態(tài)控制性能的西門(mén)子S120系列高性能驅動(dòng)器,并重新設計驅動(dòng)器動(dòng)作邏輯,優(yōu)化提升信號采集和控制方式切換等功能。改造后,不僅降低了設備故障率,確保了正常生產(chǎn),而且探尺可完美跟隨料面實(shí)時(shí)動(dòng)作,測量數據準確,年可創(chuàng )效10.8萬(wàn)元。
作者:白延芳