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首鋼京唐公司鐵前系統4個(gè)月降成本3.27億

2020-05-20 10:02:00

  首鋼京唐公司聚焦鐵前成本,堅持以高爐為中心的鐵前一體化管理,以保高爐順?lè )€為準則,強化成本和費用管控,降低生鐵成本,取得實(shí)效。今年1—4月份,鐵前系統累計降成本3.27億元,噸鐵成本排名集團第一、行業(yè)第二。

  定目標,系統化攻關(guān)。進(jìn)入2020年,按照京唐公司降本增效工作安排,煉鐵部牽頭制造部、焦化部、供料部,以一體化管理為指導,分解落實(shí)鐵前系統降成本任務(wù),所有工作以高爐為中心,明確職責和目標,為全年降成本工作理清了思路和方向。

  煉鐵部成立了部領(lǐng)導掛帥的9個(gè)降本攻關(guān)組,圍繞提高產(chǎn)量、降低高爐燃料消耗、優(yōu)化配礦等9個(gè)方面,制定了131條具體措施挖潛降本。對細化的降本措施實(shí)施跟蹤,每月召開(kāi)專(zhuān)題生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )進(jìn)行分析總結,抓實(shí)降本措施落實(shí)。三座高爐先后實(shí)現了三場(chǎng)出鐵的生產(chǎn)模式,不僅活躍了爐缸,改善優(yōu)化了煤氣分布,降低了爐內壓差,而且提高了高爐出鐵應對突發(fā)狀況的適應能力,生產(chǎn)運行更趨穩定,為高爐提產(chǎn)達效創(chuàng )造了條件。在穩定鐵水質(zhì)量的基礎上,技術(shù)人員從入爐全風(fēng)率、風(fēng)溫水平、富氧率等方面入手,通過(guò)擴礦批、提富氧、改善煤氣等手段進(jìn)一步強化冶煉。1—4月份,高爐全面完成產(chǎn)量計劃,主要技術(shù)經(jīng)濟指標得到穩步提升,高爐煤氣利用率穩定在52%的高水平運行。供料部堅持向管理、向一線(xiàn)要效益,通過(guò)眼睛向內抓主要矛盾,挖掘自身潛力,全力推進(jìn)降本增效工作,圍繞能源費用、修理費和機物料費3項關(guān)鍵可控費用指標成立3個(gè)降本增效攻關(guān)組,主攻降本重點(diǎn)任務(wù)。焦化部牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,堅持穩字當頭,苦練內功,緊盯煉焦煤市場(chǎng),在持續降低煉焦成本上做足文章。制造部總體牽頭縮差任務(wù),編制《2020年鐵水成本與同行平均縮差100元實(shí)施方案》,立足鐵前一體化平臺,做好部門(mén)間的高效協(xié)同,深挖潛力、深度優(yōu)化配煤配礦,在保證質(zhì)量前提下,加大高性?xún)r(jià)比新資源開(kāi)發(fā)力度,加強市場(chǎng)預判、完成采購跑贏(yíng)市場(chǎng)的任務(wù)。

  優(yōu)化配煤結構,降低原燃料成本。在保證焦炭質(zhì)量的前提下,焦化部眼睛向內,深入挖潛,通過(guò)持續優(yōu)化配煤結構,1—4月份降低配煤成本1670萬(wàn)元。在提高綜合配煤效益方面,通過(guò)配煤專(zhuān)家系統和300公斤小焦爐試驗,不斷優(yōu)化配煤比,實(shí)現配煤效益最大化。在優(yōu)化配煤品種結構方面,利用大數據平臺,在國內尋找質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的煤資源,每噸實(shí)現降成本300余元。同時(shí),緊盯國外煤炭資源價(jià)格變化,做好長(cháng)協(xié)定價(jià)工作,將進(jìn)口煤配比提高至32%。采購上通過(guò)期現結合,焦化部與制造部專(zhuān)業(yè)管理積極拓展資源渠道,應對進(jìn)口煤船期波動(dòng),在進(jìn)口煤具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢時(shí),按上限配比應用。此外,采購部分國外焦煤替代國內焦煤,增加進(jìn)口煤使用比例,每噸可降低配煤成本111元。

  為保證高爐噴吹煤資源供應,制造部與煉鐵部技術(shù)人員綜合考慮混煤質(zhì)量和成本,合理調整噴吹煤配比,通過(guò)增加配比調整頻次,在避免混煤質(zhì)量波動(dòng)過(guò)大的前提下,逐步提高煙煤配比,降低鐵水成本。自2月末以來(lái)調整配比12次,煙煤配比由30%提至43%;通過(guò)提高性?xún)r(jià)比較好的地方陽(yáng)泉煤、提質(zhì)煤,增配進(jìn)口俄羅斯煤等措施,可實(shí)現噸鐵降本10元。

  及時(shí)調整配礦,保證高爐“吃好料、精料”。制造部與煉鐵部原料專(zhuān)業(yè)緊密跟蹤市場(chǎng)變化趨勢,提高市場(chǎng)預判能力,及時(shí)調整配礦結構,降低鐵前成本。通過(guò)優(yōu)化混勻礦中各類(lèi)礦粉、熔劑、固廢配比,實(shí)施“等硅等鈣”堆積等方式,混勻礦指標得到明顯改善。在《關(guān)于燒結配吃秘魯球團粉提案》實(shí)施過(guò)程中,制造部專(zhuān)業(yè)羅堯升牽頭煉鐵部成本管理和燒結生產(chǎn)管理,組織制定了燒結礦低溫還原粉化指標體系,大大降低了配礦成本。他說(shuō):“高爐順?lè )€講究‘七分原料,三分操作’。配礦就相當于高爐的‘配菜’工序。作為鐵前技術(shù)管理專(zhuān)業(yè)人員,必須圍繞‘七分原料’下大功夫,保障高爐吃得好?!惫┝喜客ㄟ^(guò)優(yōu)化熔劑配加方法,弱化消化灰渣的不利影響,多措并舉提升混勻礦制備水平,混勻礦指標明顯改善,為燒結礦質(zhì)量提升打下良好基礎。

  煉鐵部針對礦粉鋅含量升高,降低鋼渣配比,并停配鋅含量高的精料渣,單機生產(chǎn)期間控制好旋風(fēng)灰回吃量,保證了高爐有害負荷受控。通過(guò)增加燒結性能較好的礦粉配比,配加折扣礦,降低配礦成本。在優(yōu)化配礦方面,1—4月份實(shí)現降本6255萬(wàn)元。熔劑方面消石灰全部實(shí)現自產(chǎn)自供,月降成本42.2萬(wàn)元。燒結停購石灰石塊,全部使用套筒窯篩下及消化渣,月降成本62.8萬(wàn)元。

來(lái)源:中國鋼鐵新聞網(wǎng)-首鋼日報

編輯:網(wǎng)站實(shí)習3

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