自開(kāi)展降本增效活動(dòng)以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)全員始終樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,立足崗位,在降本增效上狠下功夫,集思廣益、巧修妙改,把提質(zhì)增效工作落實(shí)在日常點(diǎn)滴行動(dòng)中,用巧手和匠心烹飪出“效益之炊”。
廢舊備件“上線(xiàn)”
5、6#連鑄機出坯系統緩沖器由于長(cháng)時(shí)間承受緩沖壓力較大,緩沖器底座基礎脫落,造成緩沖器擋板斷裂、彈簧受損無(wú)法修復,導致不能可靠擋坯,影響正常生產(chǎn)。維修區域主管白興會(huì )經(jīng)過(guò)觀(guān)察研究,決定利用舊鋼包車(chē)軌道與鋼坯焊接制作成擋板,通過(guò)改造,不僅確保了設備的可靠性,而且杜絕了生產(chǎn)事故發(fā)生,年可節約成本3.8萬(wàn)元。
設備降溫有“涼方”
5#連鑄機引錠桿脫頭支撐輥底座因長(cháng)期高溫烘烤,導致底座兩側變形、腐蝕,不能保障脫頭順利通過(guò),導致開(kāi)澆成功率低;并且底座使用壽命周期降低,6個(gè)月需要更換底座一次。針對這一現狀,該單位技術(shù)人員決定在原有基礎上將底座加寬,兩側立板焊接成水套,并焊接進(jìn)出管絲,連接水管,引入設備冷卻水,形成底座冷卻系統。經(jīng)改造,不僅有效保障了鑄機開(kāi)澆成功率,避免了事故發(fā)生,而且降低了底座腐蝕速度,更換周期延長(cháng)至18個(gè)月,年可節約材料及制作費用3.9萬(wàn)元。
智能化帶來(lái)可觀(guān)效益
5、6#連鑄機液壓站三聯(lián)滑油泵因各種原因出現失壓、低壓不穩情況,易造成安全生產(chǎn)事故。為此,連二維修班經(jīng)過(guò)現場(chǎng)研究,決定安裝液壓系統油泵聯(lián)鎖壓力傳感器,并將傳感器接入到報警低壓、失壓自動(dòng)啟動(dòng)備用泵的控制程序。改造后,使用效果良好,保證人員安全生產(chǎn),同時(shí)每年可產(chǎn)生效益7.2萬(wàn)余元。(郭冰清)