能源環(huán)保部深入推進(jìn)算賬經(jīng)營(yíng)
緊緊抓住發(fā)電增效這一“牛鼻子”
緊盯現場(chǎng) 疏堵點(diǎn) 除痛點(diǎn) 解難點(diǎn)
對5號三菱燃機進(jìn)氣冷卻系統進(jìn)行技術(shù)改造
7、8月與去年同比累計實(shí)現降本295.41萬(wàn)元
錨定目標,深挖降本潛力
“三菱燃氣輪機夏季發(fā)電量一直提不起來(lái),我們可不可以對提升三菱燃氣輪機夏季發(fā)電量進(jìn)行攻關(guān)?”在能源環(huán)保部技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)項目討論會(huì )上,設備管理室動(dòng)力設備區域工程師陳枰宏提出自己的想法。
“三菱燃機的問(wèn)題跟機組有關(guān),機組是按環(huán)境溫度15℃、大氣相對濕度60%下設計的,但重慶平均氣溫18.3℃,極端最高溫度42.2℃,平均相對濕度在70%~80%左右,與設計工況偏差較大,從而影響到燃機的性能,導致輸出功率降低?!卑l(fā)電作業(yè)區副作業(yè)長(cháng)唐川介紹了燃機的情況。
“我對改造后的效益進(jìn)行了測算,預計年可以增發(fā)電量1175萬(wàn)kWh,減去運行成本及折舊費用,每年可以創(chuàng )效379萬(wàn)余元?!薄?/p>
能源環(huán)保部決定對公司5號三菱燃機進(jìn)氣系統進(jìn)行技術(shù)改造,由陳枰宏牽頭組建攻關(guān)團隊,設備管理室、發(fā)電作業(yè)區相關(guān)人員參與,解決三菱燃機夏季進(jìn)氣溫度高、發(fā)電負荷低等問(wèn)題。
緊盯節點(diǎn),跟進(jìn)問(wèn)題解決
攻關(guān)小組通過(guò)理論分析及對比國內類(lèi)型機組成功案例,從技術(shù)、采購、維護和對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等方面分析可行性,制定改造方案。
在進(jìn)氣冷卻系統改造過(guò)程中,陳枰宏深入現場(chǎng)緊盯表面式冷器、溴化鋰制冷機組及配套蒸汽、冷凍水、冷卻水等系統施工進(jìn)度,如期完成了各項安裝工作。發(fā)電作業(yè)區機械設備點(diǎn)檢李偉積極配合施工方對各系統進(jìn)行單體及聯(lián)合調試,保障了進(jìn)氣冷卻系統如期投運。
為保障燃機長(cháng)期穩定運行,攻關(guān)小組討論提出采用活頁(yè)窗方式將空氣過(guò)濾器側墻進(jìn)行封閉,有效避免了因表冷器積灰影響燃機穩定運行情況發(fā)生。
協(xié)同配合,推進(jìn)發(fā)電降本
“為了搶在夏季高溫之前完成改造,我們多次組織現場(chǎng)協(xié)調會(huì ),按節點(diǎn)要求推進(jìn)施工進(jìn)度,如期完成設備安裝、調試、熱負荷試車(chē),可以說(shuō)每一步都沒(méi)有懈怠過(guò)?!痹O備管理室副主任王毅這樣說(shuō)。
通過(guò)實(shí)施改造,進(jìn)氣冷卻系統降溫效果明顯,環(huán)境溫度40℃以上時(shí),可降低進(jìn)氣溫度17℃,使燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組接近出力高效區,增加聯(lián)合循環(huán)發(fā)電量,降低機組發(fā)電標煤能耗,提高發(fā)電效率,降低能源消耗,從而降低外購電量,節約用能成本。改造后,經(jīng)同去年同期對比,7、8月累計實(shí)現降本295.41萬(wàn)元。(陳枰宏 侯林)