?發(fā)動(dòng)全員改善 助力降本增效
襄陽(yáng)重材深入開(kāi)展形勢任務(wù)教育,借助“全員改善日”,進(jìn)行設備、工藝改善,降低生產(chǎn)成本,提高競爭力,通過(guò)做細成本管理實(shí)現“活下去”,做優(yōu)結構調整實(shí)現“好起來(lái)”。
設備改造提效降本:對鍛造液壓機移動(dòng)臺南北兩側平移缸限位行程開(kāi)關(guān)進(jìn)行改造,減少液壓油泄漏損耗。改造后,消除了因塞頭斷裂導致的故障停機,月節省液壓油消耗2800元。
小改小革降本:鍛鋼車(chē)間24#行車(chē)主鉤制動(dòng)器制動(dòng)效果不良,并有異響。通過(guò)在機加車(chē)間找尋適當厚度鋼板,自行加工制作改造制動(dòng)器,達到制動(dòng)器效果,節約采購成本4000元。
修舊利廢降本:10噸永磁吊因長(cháng)時(shí)間使用,效果不佳。設備人員對永磁吊進(jìn)行拆卸,清洗旋轉部位,更換磨損插銷(xiāo),恢復使用效果,節省新備件采購費用4萬(wàn)余元。
工藝優(yōu)化降本:異形件“大型吊鉤板”鍛造工藝復雜,通過(guò)摸索,不算優(yōu)化改進(jìn)工藝后,提高成材率2%,降低能耗30%,提升效率20%,噸鋼創(chuàng )效230元/t。(王浩)