正在新春佳節之際,在陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)高速線(xiàn)材生產(chǎn)線(xiàn)上,沉默兩年之久的品種鋼家族“三胞胎”又回來(lái)了,即同規格硬線(xiàn)φ6.5盤(pán)圓(60#、65#、70#),此次生產(chǎn)主要是為陜鋼創(chuàng )新研究院生產(chǎn)的拉拔用鋼絲。
周密部署,有序進(jìn)行
為確保此次生產(chǎn)順行,2月1日上午,軋鋼廠(chǎng)黨委委員、副廠(chǎng)長(cháng)李勇強組織召開(kāi)了2#高線(xiàn)生產(chǎn)硬線(xiàn)φ6.5盤(pán)圓規格生產(chǎn)前籌備會(huì )議,從加熱爐區域的入爐到過(guò)程工藝控制再到成品質(zhì)量等逐點(diǎn)、逐環(huán)節詳細安排,并確定了各環(huán)節的負責人,考慮到長(cháng)期未生產(chǎn)的情況,生產(chǎn)前還對高速區導衛、廢品箱、空過(guò)管、水箱噴嘴等與鋼接觸的備件一一進(jìn)行了打磨并加潤滑油,控冷閥門(mén)、高壓水除鱗等設備也進(jìn)行了維護確認;2月2日白班到中班9小時(shí),分廠(chǎng)領(lǐng)導、科室負責人分區域按職責進(jìn)行指導,車(chē)間各級管理人員帶頭精心組織生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)鍵部位安裝及軋線(xiàn)校正確認工作,并做好異常問(wèn)題的預防措施。
過(guò)程跟蹤,有效防控
生產(chǎn)期間,陜鋼創(chuàng )新研究院、公司技術(shù)質(zhì)量部、軋鋼廠(chǎng)技術(shù)人員逐級對過(guò)程工藝控制進(jìn)行把關(guān),軋鋼廠(chǎng)技術(shù)人員對生產(chǎn)線(xiàn)料型、溫度、外觀(guān)尺寸按要求進(jìn)行檢查,對照方案要求監督過(guò)程工藝執行情況并做好詳細記錄,公司技術(shù)質(zhì)量管理部技術(shù)人員對鋼材性能及金相組織根據不同成分進(jìn)行對比,把控鋼材質(zhì)量關(guān)口。在初期生產(chǎn)過(guò)程中,鋼材尾部出現表面小凹坑的缺陷,車(chē)間及時(shí)排查發(fā)現因前幾支試軋鋼坯鋼溫過(guò)高,造成夾送輥軋槽表面粘鋼,在更換夾送輥之后鋼材表面質(zhì)量得到有效控制,鋼材表面外觀(guān)尺寸公差控制到±0.15mm,不圓度≤0.24mm,尺寸達到C級精度,生產(chǎn)穩定順行之后此次鋼材性能均達到了目標值要求。
沉默兩年之久的品種鋼家族“三胞胎”強勢回歸,發(fā)展壯大品種鋼家族整體規格優(yōu)勢,為在當前嚴峻的市場(chǎng)環(huán)境下占據有利地位貢獻一份力量。(楊少文 皇甫勇)