幾天前,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司4#高爐大修處理管道閥門(mén)需要停水,正當現場(chǎng)人員一籌莫展時(shí),董事長(cháng)助理陳永衛得知消息后,立即趕到現場(chǎng)查看情況并會(huì )同幾位分廠(chǎng)領(lǐng)導及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析研究,看能否通過(guò)改造分流正在生產(chǎn)的3#爐管道部分常壓水,來(lái)保供4#爐硅磚熱風(fēng)爐高溫用水,停掉原有4#爐500KW的一臺常壓泵,達到既降低電耗又解決4#高爐大修停水難的問(wèn)題。
通過(guò)梳理幾方用水、補水平衡測試以及現場(chǎng)水路管道的可行性連接探討,方案最終采用直徑89mm管焊接貫通3#、4#爐熱風(fēng)下面進(jìn)水總管并加裝控制閥門(mén),將3#高爐常壓水引流到4#爐熱風(fēng)閥冷卻保供使用。另外,將1#TRT改為消防水補充冷卻,并逐步切斷原有4#爐熱風(fēng)進(jìn)水總閥,同時(shí)聯(lián)通3#、4#爐聯(lián)合泵站冷熱水池液位平衡,再根據5#、6#爐渣池水需量酌情關(guān)停原有的3#、5#、6#爐渣池補水量,以保持3#、4#爐水系統合理區間用水。
經(jīng)過(guò)幾天的跟蹤調節,試驗非常成功。熱風(fēng)爐保溫冷卻正常,更重要的是還節約了3#爐原有的平衡補水,同時(shí)也為下步3#爐大修提前解決了停水難題。
據測算,此次項目改造減少系統三個(gè)補水點(diǎn),合計節約水耗約80噸/小時(shí)。另外,停掉4#爐最后一臺500KW常壓泵,節約了500度電/時(shí)。除此,此項改造還為以后單爐停水消除了諸多隱患,減少了對其它高爐的影響。一舉多得!此項改造真的是好!(袁家驥)