10月份,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)棒線(xiàn)車(chē)間針對綜合成材率這個(gè)關(guān)鍵性降本增效指標,不等不靠,主動(dòng)出擊,精準施策,實(shí)現了2#棒線(xiàn)成材率101.88%的較好成績(jì),創(chuàng )2#棒線(xiàn)投產(chǎn)以來(lái)的最高紀錄,躋身全國一流指標。
減切損,筑牢基礎
“小王,1﹟、2﹟飛剪和冷剪9月份切損影響成材率1.3%,切損太大,10月份必須降到1.15%以下”,這是棒線(xiàn)車(chē)間主任對技術(shù)員小王下達的切損任務(wù)。對此,2#棒線(xiàn)軋鋼工按照車(chē)間需求,從細節抓起,規定1#、2#飛剪切頭不超過(guò)20cm、15cm,如違反長(cháng)度要求,車(chē)間則按照工藝紀律相關(guān)制度進(jìn)行考核。同時(shí),在冷剪處設專(zhuān)人進(jìn)行鉤鋼、觀(guān)察定尺切頭尾長(cháng)度,第一時(shí)間反饋給冷床工,冷床工觀(guān)察線(xiàn)差、倍尺長(cháng)度,并和主控工及時(shí)聯(lián)系,三方聯(lián)動(dòng),確保將冷剪切損降到最低。10月份切損降到1.13%,為提高成材率打下了堅實(shí)的基礎。
降中廢,確保順行
中廢的降低是提高成材率的有效途徑之一,棒線(xiàn)車(chē)間始終堅持“停機就是事故”的理念,在降低中廢上下功夫。車(chē)間大力推行料型標準化、操作標準化,提高全體員工的責任心。通過(guò)制度的約束將人為因素對中廢的影響降到最低。全月中廢較9月份降低28%,提高成材率0.07%。同時(shí),也保證了軋線(xiàn)的順行,安全風(fēng)險大幅降低。
提負差,創(chuàng )造條件
在棒材的生產(chǎn)中,負差值的提高,對綜合成材率的提高至關(guān)重要,車(chē)間牽住這個(gè)“牛鼻子”分類(lèi)施策。首先,在多線(xiàn)切分軋制中必須保證K1軋機左右輥縫相等,把工作做精做細,確保多線(xiàn)切分軋制時(shí)成品內徑相等,為提高負差值打下基礎。其次,冷床工及時(shí)觀(guān)察成品鋼材線(xiàn)差情況,快速反應,第一時(shí)間通知調整,提高鋼材整體負差值。最后,主控臺通過(guò)電氣自動(dòng)化調整軋線(xiàn)堆拉關(guān)系,保證鋼筋通條性最好。通過(guò)一系列措施的實(shí)施,全月負差值較9月份提高0.3%,為綜合成材率提高創(chuàng )造了有力條件。
工藝改,大膽創(chuàng )新
“只有不斷的創(chuàng )新,我們才能繼續進(jìn)步”,這是車(chē)間技術(shù)員小王的口頭禪。2019年以來(lái),棒線(xiàn)車(chē)間進(jìn)入了自主創(chuàng )新改造的“快車(chē)道”,車(chē)間聯(lián)合其他職能科室先后進(jìn)行了165斷面方坯改造,φ16、φ14、φ12螺紋孔型優(yōu)化,活套改造等一系列工藝改造。在提高產(chǎn)量的同時(shí),中廢、切損、負差值等指標一并提升,工藝改造大放異彩。(張滄浪)