近期,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)技術(shù)人員對轉爐蒸汽傳輸管道進(jìn)行了改造,不僅實(shí)現了蓄熱器與轉爐同步檢修的目的,而且年可創(chuàng )效約175萬(wàn)元。
以前,該單位5#、6#轉爐在煉鋼過(guò)程中產(chǎn)生的余熱蒸汽經(jīng)汽包通過(guò)管道送至蓄熱站,因蒸汽在進(jìn)入蓄熱器時(shí)共用一組管道,導致蓄熱器檢修時(shí)不能根據轉爐的檢修安排同步進(jìn)行,不僅造成能源浪費,影響余熱發(fā)電產(chǎn)量,而且導致人員勞動(dòng)強度增大。
針對此項制約生產(chǎn)瓶頸問(wèn)題,該單位組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了攻關(guān),通過(guò)研究資料,結合現場(chǎng)設備工藝及管路布局,對進(jìn)氣總管進(jìn)行分支,南邊蓄熱器由5#爐供給氣源,北邊蓄熱器由6#爐供給氣源。
改造后,不僅實(shí)現了蓄熱器與轉爐同步檢修的目的,且單臺蓄熱器出現故障后可實(shí)現獨立處理,大大降低了人員勞動(dòng)強度,保證了余熱發(fā)電項目所需氣源的穩定性,還創(chuàng )造了效益。