9月份以來(lái),華菱漣鋼210轉爐廠(chǎng)210噸轉爐出鋼時(shí)間縮短30秒,轉爐冶煉周期控制在35分鐘/爐以?xún)?,繼續領(lǐng)跑行業(yè)同類(lèi)型轉爐。
華菱漣鋼210轉爐廠(chǎng)原有出鋼口出鋼時(shí)間長(cháng),出鋼溫降大,轉爐被迫提高終點(diǎn)溫度以保氬站溫度,不僅影響轉爐成本,制約轉爐產(chǎn)能發(fā)揮的同時(shí),也加劇了轉爐爐襯的侵蝕。
為縮短轉爐出鋼時(shí)間,加快轉爐冶煉節奏,進(jìn)一步釋放轉爐產(chǎn)能,該廠(chǎng)結合國內大型轉爐經(jīng)驗,并經(jīng)公司相關(guān)技術(shù)人員研究討論后,從7月份起,該廠(chǎng)煉鋼車(chē)間陸續在兩座轉爐分別試驗大口徑出鋼口。為避免出現改大口徑后,出鋼口與滑板壽命降低、出鋼卷渣等問(wèn)題,該車(chē)間管理、技術(shù)人員提前對班組進(jìn)行相應培訓,分爐座分澆次現場(chǎng)查看侵蝕情況,對所有爐次渣厚均進(jìn)行測量,根據鋼水成分等及時(shí)調整、優(yōu)化操作,經(jīng)過(guò)一系列措施持續改進(jìn)后,目前,新大口徑出鋼口出鋼時(shí)間與原出鋼時(shí)間相比,平均出鋼時(shí)間縮短30秒,加快了轉爐冶煉節奏,降低生產(chǎn)成本效益明顯。同時(shí),因下渣量減少,也有利于降低合金成本,改善鋼水質(zhì)量。