三大抓手 牽住降本“牛鼻子”
一抓鋼鐵料消耗。受內外部各種條件影響,今年1—2月韶鋼煉鋼廠(chǎng)鋼鐵料消耗對標同行差距較大。為扭轉這一不利局面,在3月鋼后生產(chǎn)成本例會(huì )上,公司領(lǐng)導要求成立“廢鋼結構優(yōu)化管理小組”,各有關(guān)部門(mén)齊抓共管,改變思路,實(shí)現鋼鐵料消耗對標目標。
煉鋼廠(chǎng)迅速落實(shí),根據生產(chǎn)情況提供廢鋼使用計劃,抓好內部操作,讓含鐵原料流向價(jià)值高的工序;改變工藝,確保廢鋼的收得率。
從2月底開(kāi)始,煉鋼廠(chǎng)持續開(kāi)展降低出鋼溫度、提高終點(diǎn)命中率、減少后吹率、減少轉爐噴濺、降低轉爐渣料“班班讀”活動(dòng),轉爐操作水平有大幅提升。今年以來(lái)煉鋼廠(chǎng)鋼鐵料消耗“一路走低”,2018年平均為1074kg/t,今年1月為1087kg/t,2月為1076kg/t,3月為1071kg/t,4月為1060kg/t,5月為1058kg/t。
二抓降低能耗。其中降低精煉比是重頭戲。降低精煉比一方面可以降低耐材、渣料、電極等生產(chǎn)成本,另一方面可降低電耗。煉鋼廠(chǎng)積極研究在不加輔熱、補熱條件下,降低鐵鋼比措施,全力推廣普鋼過(guò)氬站生產(chǎn)工藝和螺紋鋼合金優(yōu)化試驗。通過(guò)“班班讀”,班組工序間每天分析生產(chǎn)過(guò)程中出現的各種問(wèn)題,制定措施,降低精煉比和解決新標螺紋鋼生產(chǎn)工藝問(wèn)題。同時(shí),該廠(chǎng)開(kāi)展“到站精煉鋼溫度命中積分獎勵競賽”,提高精煉鋼到站溫度合格率,優(yōu)化生產(chǎn)組織,完善部分鋼種精煉時(shí)間,降低精煉電耗。通過(guò)對普鋼精煉比<10%進(jìn)行嚴格管控,對非計劃過(guò)精煉爐次要爐爐分析。通過(guò)這些措施執行,普鋼過(guò)氬站工藝已趨于穩定,全品種精煉比大幅降低。煉鋼一工序精煉比由去年的平均85.4%下降到今年5月的57.0%;二工序精煉比由去年的58.37%下降到今年5月的50.7%,這對降本有大幅貢獻。
三抓降輔耐材成本,改善工藝。輔耐材占煉鋼成本比重較大。其中,轉爐造渣料,轉爐、精煉爐鋼包,電極,精煉造渣料,合金等是主要的成本影響因素。
煉鋼廠(chǎng)開(kāi)展降低轉爐渣消耗攻關(guān),對部分鋼種冶煉全部使用生白云石;在鐵水[Si]>0.7%時(shí),采用雙渣少渣操作;積極尋找優(yōu)質(zhì)石灰石,提高石灰質(zhì)量。
該廠(chǎng)繼續開(kāi)展降低氬站螺紋鋼出鋼溫度攻關(guān),降低出鋼溫度;降低補爐料消耗;加快一工序鋼包加蓋改造,提高二工序鋼包加蓋率,由80%提高到90%,減少了鋼水溫降;繼續推進(jìn)2號、5號轉爐爐役總包,此舉年可降低鋼包成本40—50%。
優(yōu)化精煉渣工藝,降低精煉渣消耗。管技人員梳理精煉工藝卡,確保質(zhì)量要求前提下,減少精煉渣加入量;一工序優(yōu)化螺紋鋼工藝,降低合金成本,開(kāi)展螺紋鋼釩鈮窄帶化控制、稀土氮合金試驗以及HRB400E-Nb鋼種降Nb試驗,加強與制造部溝通,根據市場(chǎng)合金價(jià)格,及時(shí)做性?xún)r(jià)比分析,選擇使用性?xún)r(jià)比高的合金,降低生產(chǎn)成本。
對標找茬 提升煉鋼“速度”
煉鋼廠(chǎng)生產(chǎn)安全室陳權說(shuō):今年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展爐長(cháng)、機長(cháng)研修,提高了員工操作水平;通過(guò)持續開(kāi)展轉爐、連鑄“班班讀”,降低了出鋼溫度,提高了鋼包周轉率。
煉鋼廠(chǎng)對標三明鋼廠(chǎng),學(xué)習三明鋼廠(chǎng)先進(jìn)做法,提高一次拉碳比例,提高螺紋鋼拉速,縮短冶煉周期,提高8號連鑄機作業(yè)率;開(kāi)展班產(chǎn)勞動(dòng)競賽,提高了員工生產(chǎn)積極性,建立了兩座爐班產(chǎn)30爐的平臺。煉鋼廠(chǎng)員工斗志昂揚,全廠(chǎng)上下形成了你爭我?jiàn)Z的濃厚競賽氛圍,到處是熱火朝天的生產(chǎn)場(chǎng)面,為公司鐵鋼平衡創(chuàng )造了良好條件,為完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標夯實(shí)了基礎。
二煉鋼作業(yè)區作業(yè)長(cháng)王進(jìn)文介紹,該作業(yè)區積極響應煉鋼廠(chǎng)號召,全面落實(shí)基層基礎管理工作,多措并舉,開(kāi)展對標找茬,將作業(yè)區各區域關(guān)鍵指標“向內看,對外比”上墻,將降低轉爐過(guò)氬站出鋼溫度指標作為重點(diǎn)突破口進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),進(jìn)行作業(yè)區“班班讀”活動(dòng),苦練內功,采用“一讀一回頭”模式,不斷優(yōu)化生產(chǎn)操作流程,提升效率,氬站到站成分命中率、周轉包、在站處理時(shí)間、連鑄中包溫度等指標不斷刷新紀錄,實(shí)現平均出鋼溫度由1672℃降低至1655℃。5月份,在煉鋼廠(chǎng)2號轉爐檢修14天期間,二煉鋼作業(yè)區苦練內功能力突顯,實(shí)現以“降低轉爐過(guò)氬站出鋼溫度”為重點(diǎn),帶動(dòng)作業(yè)區產(chǎn)量全面突破,5月6日、15日以87爐兩次刷新日產(chǎn)紀錄;8號機普鋼月產(chǎn)以21.82萬(wàn)噸刷新普鋼月產(chǎn)紀錄;二工序以月產(chǎn)29.41萬(wàn)噸刷新工序月產(chǎn)紀錄,作業(yè)區多項指標取得新的突破。