棒線(xiàn)原設計使用的坯料為12m長(cháng),斷面為150mm×150mm方坯,此次技術(shù)改造將坯料斷面放大到165mm×165mm,使單根鋼坯重量增加22%。在當前的生產(chǎn)水平及工藝條件下,使用165方坯,可使棒材成材率提升0.1%左右,有助于節約軋制間隙時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
為了確保此次試生產(chǎn)取得圓滿(mǎn)成功,軋鋼廠(chǎng)制定了科學(xué)的軋制方案,工藝技術(shù)人員在之前試軋數據的基礎上,結合高線(xiàn)成功軋制的經(jīng)驗數據,綜合粗軋主電機能力及負荷,優(yōu)化了本次生產(chǎn)中粗軋各架次的壓下量。在確保6架料型不變的前提下,將負荷較為均衡的分配到各架次,實(shí)現了各架次實(shí)際力矩在額定值的60%左右,為后續的提速創(chuàng )造了條件。生產(chǎn)前車(chē)間組織班組人員對軋制方案進(jìn)行了系統學(xué)習,對可能出現的各種情況及操作細節上的問(wèn)題進(jìn)行了強調,并提出了應對措施。更換1-3架軋機時(shí),技術(shù)人員對軋機的輥縫設定、進(jìn)出口導衛尺寸、主控臺參數設定進(jìn)行了仔細檢查和確認,系統性、精細化的檢查確認,保證了此次試生產(chǎn)的順利進(jìn)行。生產(chǎn)中,技術(shù)人員、班組人員就各架次料型、軋制參數進(jìn)行了現場(chǎng)收集,為后續的鞏固提高提供可靠的數據支撐。通過(guò)一系列有效措施,在棒線(xiàn)車(chē)間全體干部職工的共同努力下,本次試生產(chǎn)圓滿(mǎn)成功。
至此,軋鋼廠(chǎng)高線(xiàn)、棒線(xiàn)全面實(shí)現165方坯軋制技術(shù)改造批量生產(chǎn),同時(shí),標志著(zhù)公司165方坯從連鑄至高線(xiàn)、棒線(xiàn)的系統性改造取得突破性進(jìn)展。
165mm方坯的使用,不僅可以提高現有工藝技術(shù)下各規格鋼材的經(jīng)濟技術(shù)指標,為后續棒線(xiàn)開(kāi)展φ25mm螺紋鋼兩切分、φ20mm螺紋鋼三切分等工藝技術(shù)創(chuàng )造了坯料上的條件,還為公司全力追趕超越、實(shí)現“雙過(guò)半”夯實(shí)了基礎。