2019年,漢鋼公司緊跟市場(chǎng)動(dòng)向,確定了節鐵增鋼的總思路,煉鋼廠(chǎng)緊扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)脈搏,在保證轉爐安全運行的前提下,嘗試增加廢鋼配比,通過(guò)摸索、對標、試驗、總結等一系列舉措,廢鋼平均單爐次配加量增加,鐵水單耗明顯降低。
全方位科學(xué)對標,為指標提升指明方向
2019年是煉鋼廠(chǎng)治虧創(chuàng )效、追趕超越的提升年,煉鋼廠(chǎng)一方面眼睛向內深挖潛力,開(kāi)展各工序間的橫向對標,轉爐車(chē)間內部開(kāi)展1#、2#轉爐鐵水單耗對標,每天將兩座轉爐及8個(gè)班組的的鐵水單耗指標在轉爐操作室LED屏幕上滾動(dòng)播放,激發(fā)人員降低鐵水單耗的內部活力;另一方面通過(guò)與國內先進(jìn)鋼企進(jìn)行鐵水單耗指標對標,尤其是與鐵水單耗突破800kg/t的鋼廠(chǎng)對標學(xué)習,2019年以來(lái)煉鋼廠(chǎng)共計組織外出學(xué)習4次,通過(guò)“走出去”,學(xué)習先進(jìn)的轉爐操作模式及生產(chǎn)組織模式,借鑒先進(jìn)做法,查找細節上的差異,提升不足、補齊短板,通過(guò)不斷優(yōu)化及改進(jìn)工藝、設備等,鐵水單耗明顯降低。
嚴把廢鋼質(zhì)量,提高廢鋼比,為降低鐵水單耗創(chuàng )條件
降低鐵水單耗最好的辦法是在鐵水裝入量一定的情況下,增加出鋼量。但是如何增加出鋼量?一是要嚴把廢鋼質(zhì)量。嚴格廢鋼驗收,原料廢鋼班聯(lián)合計量檢驗中心、內保監督科對每一車(chē)進(jìn)廠(chǎng)廢鋼嚴格把關(guān),對含雜、料型等進(jìn)行研判;增設中頻爐對廢鋼質(zhì)量進(jìn)行抽檢,確保入爐廢鋼質(zhì)量。二是要提高廢鋼比。根據熱平衡原理,及時(shí)關(guān)注鐵水溫度,減少含鐵輔料加入,優(yōu)化渣料結構確保爐襯良性運行,增加廢鋼比,同時(shí)降低石灰石及生白云石冷渣料的加入;通過(guò)提高兌鐵、加廢鋼時(shí)間,減少轉爐待鐵、待廢鋼時(shí)間,優(yōu)化氧槍噴頭參數,縮短轉爐供氧時(shí)間,縮短吹煉時(shí)間,加快生產(chǎn)節奏,冶煉周期由32分鐘/爐降低至29分鐘/爐,為多“吃”廢鋼減消耗創(chuàng )造有利條件。三是要優(yōu)化人員操作,在穩定轉爐裝入量、提高一次倒爐率、提升出鋼碳、降低噴濺次數等方面嚴格規范,増加單爐次出鋼量,降低鐵水單耗。
全體總動(dòng)員,加強成本管控,提升指標看得見(jiàn)
為降低鐵水單耗,煉鋼廠(chǎng)全體總動(dòng)員,原料車(chē)間每天通報進(jìn)購鐵水量及在途鐵水量,生產(chǎn)科按爐核查鐵水成分及鐵水溫度,技術(shù)科及時(shí)根據鐵水情況調整廢鋼配比,綜合管理科加強成本管控,每日核算鐵水單耗,所有的信息全部反饋至轉爐車(chē)間及相關(guān)人員,以便以最快的速度做出預判及應對。同時(shí)對鐵水溫度、鐵水成分等因素逐個(gè)分析排查,仔細剖析影響鐵水單耗降低的因素,查找不足并積極整改,努力消除一切影響因素,鐵水單耗指標已成為煉鋼廠(chǎng)日常工作的核心,通過(guò)統籌協(xié)調生產(chǎn)節奏和優(yōu)化工藝操作方式,努力將“節鐵增鋼”落到實(shí)處,把降低鐵水單耗這本帳算得清清楚楚,堅持實(shí)事求是的態(tài)度,用看得見(jiàn)的數據說(shuō)話(huà)。