本報訊(通訊員王穎 實(shí)習記者曹洪儒)近日,朝陽(yáng)鋼鐵焦化廠(chǎng)硫銨出料系統智能化項目竣工投產(chǎn),改造后的生產(chǎn)線(xiàn)工藝先進(jìn)、勞動(dòng)生產(chǎn)率提高。這是該廠(chǎng)積極響應鞍鋼集團信息化、數字化、智能化建設要求,為高質(zhì)量發(fā)展新鞍鋼注入的“智能基因”。
據介紹,該廠(chǎng)此前的硫銨出料系統采用的是人工套袋、自動(dòng)下料、半自動(dòng)縫包及人工碼垛的工藝,不僅勞動(dòng)強度大、生產(chǎn)效率偏低,而且在套袋機縫袋的過(guò)程中還存在一定的安全風(fēng)險。為此,該廠(chǎng)組成攻關(guān)小組,借鑒國內先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)驗,結合自身的實(shí)際情況,最終確定采用目前國內較為先進(jìn)的自動(dòng)包裝機及碼垛機器人取代原來(lái)的操作工藝。在設備調試過(guò)程中,該廠(chǎng)通過(guò)提高縫包線(xiàn)質(zhì)量、調整包裝袋材質(zhì)、提高下料設備功能精度、增加安全連鎖裝置、優(yōu)化托輥運輸裝置等一系列措施,確保設備一次性調試成功;同時(shí),配合新設備制訂了設備、工藝技術(shù)和安全規程,保證了生產(chǎn)線(xiàn)平穩運行。
《中國冶金報》(2021年4月13日 04版四版)