本報訊(記者楊凱 通訊員劉衛萍 黃翠)日前,新余新鋼資源科技公司組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,圍繞制磚生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)展小改小革,有效提高了磚的產(chǎn)量和質(zhì)量,年可節約生產(chǎn)成本20余萬(wàn)元。
針對制磚原料配比不當、成型機設備老化、布料箱漏料嚴重、碼垛機不匹配、攪拌機拌料不均勻而造成磚的質(zhì)量不穩定和破損率高等現狀,該公司組織技術(shù)人員開(kāi)展QC(質(zhì)量控制)攻關(guān),對存在的問(wèn)題逐一進(jìn)行破解。該公司首先通過(guò)對制磚原料及工藝配方進(jìn)行了調整,不僅降低了磚的報廢率,降低了能耗,還提高了磚的質(zhì)量。同時(shí),為解決漏料嚴重問(wèn)題,該公司還更換了成型布料箱行車(chē)平臺,調整成型機參數,提高制磚一次成型率,并更換成型碼垛機夾板及油缸,優(yōu)化碼垛機運行狀態(tài),有效減少了碼垛機掉磚、倒磚等現象的發(fā)生次數。此外,該公司還通過(guò)精細化操作和崗位練兵,提高職工操作技能,加強設備點(diǎn)巡檢,降低設備故障率,提高設備運行效率。
通過(guò)改進(jìn)配方、技術(shù)改造,該公司提升了員工操作技能,使制磚生產(chǎn)線(xiàn)各項經(jīng)濟指標得到較大改善,磚的報廢率由原來(lái)8%下降到2‰,制磚一次成型率由94%上升到98%,經(jīng)濟效益大幅提高。
《中國冶金報》(2021年1月20日 08版八版)