1、原料粒度粗。鐵精粉來(lái)源廣,品種雜時(shí),球團的粒度容易不均勻,尤其-200目以下粒度在80%以下時(shí),會(huì )嚴重影響生球產(chǎn)、質(zhì)量。
2、生球產(chǎn)量低、質(zhì)量差。受原料水分、操作水平、設備不合理等因素影響,生球強度指標會(huì )差,產(chǎn)量也低。
為此需要改進(jìn):
1、在鐵精粉輥壓的高壓輥壓機前增加輥篩,清除精粉中雜物,同時(shí)增加上料量,上料量越大,輥壓效果越好。這樣做可以極大改善鐵精粉比表面積,改善成球性能。
2、造球工藝優(yōu)化,對球盤(pán)傾角、轉速、給料量、加水點(diǎn)、給料墊、皂土配比進(jìn)行實(shí)驗,調節加水點(diǎn)和給料點(diǎn),增大球盤(pán)傾角、轉速、給料量參數,降低皂土配比,優(yōu)化造球工藝。
3、加水裝置改造,根據造球原則“滴水成球、霧水長(cháng)大、無(wú)水壓緊”,將給料區的滴水點(diǎn)改到物料落點(diǎn)下方,將水滴從1mm的孔中細化并成線(xiàn)性分布,確保物料一到球盤(pán),就被濕潤成球;在長(cháng)球區采用高壓霧化噴頭,使母球加速成球。
4、下料路線(xiàn)改進(jìn)。對原接球溜槽的鋼板加裝高分子聚乙烯耐磨襯板,以提高成球的表面光滑度,同時(shí)確保球體落下時(shí)不受到破壞,提高質(zhì)量。
國內邯鋼煉鐵部的200萬(wàn)噸球團廠(chǎng),通過(guò)采取以上措施后,造球效果大大改善,單盤(pán)出球量由原來(lái)20t左右提高到50t左右,返料量由50%左右降低到30%左右,平均球體抗壓強度由9N提高到12N,滿(mǎn)足了球團生產(chǎn)線(xiàn)穩定生產(chǎn)需求,取得了明顯效果。