本報通訊員 付小娜
河鋼集團唐鋼公司煉鋼事業(yè)部牢固樹(shù)立經(jīng)營(yíng)意識,深挖產(chǎn)線(xiàn)潛能,以技術(shù)創(chuàng )新為有力抓手,立足新發(fā)展階段,打破固有思維,在工藝、技術(shù)、管理等方面出新招、走新路,勇于突破創(chuàng )新,全力跑出“降本增效”加速度,全面提升產(chǎn)線(xiàn)綜合競爭能力和盈利水平。
2023年,該部組織開(kāi)展“提高KR脫硫效率”“延長(cháng)攪拌槳壽命”“降低鋯質(zhì)引流劑使用比例”等攻關(guān)課題,年降低生產(chǎn)成本1000余萬(wàn)元;創(chuàng )新設計“結晶器雙相調寬”“煙氣+副槍智能煉鋼”“RH直上品種鋼頂渣改質(zhì)工藝”等技術(shù),年創(chuàng )效3500萬(wàn)余元。
深挖產(chǎn)線(xiàn)效能 讓產(chǎn)線(xiàn)生“金”
1月2日,在該部轉爐主控室內,作業(yè)長(cháng)劉海波緊密跟蹤著(zhù)新開(kāi)發(fā)的“鋼包智能運行程序”使用情況,看到程序與產(chǎn)線(xiàn)的“完美”配合,劉海波臉上不禁露出滿(mǎn)意的笑容。
轉爐作業(yè)區氣體能源主要應用于轉爐底吹、轉爐濺渣護爐及氮封裝置。在冶煉吹煉過(guò)程中及生產(chǎn)間隙期間,轉爐投料系統及氧槍副槍口氮封系統原廠(chǎng)設置均設定為常開(kāi)模式,因而造成氣體能源浪費。在產(chǎn)線(xiàn)巡檢的劉海波,發(fā)現這一問(wèn)題,立刻引起了他的高度重視。
該部立足“精益管理”工作定位,聚焦潛力挖掘,強化內控管理、技術(shù)創(chuàng )新,將精益改善作為加快“降本增效”的“助推器”,推動(dòng)指標優(yōu)化、工藝革新、成本控制等工作不斷提檔升級,驅動(dòng)降本增效取得新突破。
“想要增效益,首先要降成本,因而必須嚴控每一筆支出,深挖各處效益增長(cháng)點(diǎn),最大限度實(shí)現降本增效?!边@是劉海波一直秉持的降本“經(jīng)”。為降低能源消耗、提升產(chǎn)線(xiàn)創(chuàng )效水平,劉海波決定聚集各部門(mén)力量并肩作戰、共克時(shí)艱。他聯(lián)合生產(chǎn)技術(shù)室、設備室和自動(dòng)化部門(mén)共同組建攻關(guān)團隊,圍繞降能耗展開(kāi)靶向攻關(guān)。
劉海波帶領(lǐng)攻關(guān)團隊扎根產(chǎn)線(xiàn),全面梳理鋼包運行程序規則,深入研究各工序冶煉原理,通過(guò)嚴密跟蹤監測鋼包位置、重量、軌跡等相關(guān)信息,結合現場(chǎng)實(shí)際,攻關(guān)團隊僅用短短3天時(shí)間,成功開(kāi)發(fā)鋼包智能運行程序,實(shí)現了鋼包底吹自動(dòng)啟停功能。當鋼包進(jìn)站時(shí),該程序自動(dòng)開(kāi)啟氣體供應,進(jìn)行鋼包底吹測試,檢測完畢立即關(guān)閉,待出鋼信號開(kāi)啟時(shí)打開(kāi)氬氣,執行最佳吹煉模式,鋼水出站后,再執行自動(dòng)關(guān)閉,按照產(chǎn)線(xiàn)運行模式按需供氣,從根本上減少了氣體能源浪費。
“我們設計開(kāi)發(fā)的鋼包智能底吹技術(shù)應用到產(chǎn)線(xiàn)后,成功降低氬氣消耗1.45立方米/噸、氮氣消耗0.25立方米/噸,提升煤氣回收量10.34立方米/噸,生產(chǎn)成本有效降低4元/噸。下一步,我會(huì )帶領(lǐng)團隊創(chuàng )新開(kāi)展優(yōu)化鋼車(chē)位置聯(lián)鎖、調整吹氬站除塵閥門(mén)開(kāi)閉模式等攻關(guān),深挖產(chǎn)線(xiàn)降耗空間,為實(shí)現‘降本增效’提供堅實(shí)基礎?!眲⒑2ㄐ判臐M(mǎn)滿(mǎn)地說(shuō)。
釋放降本潛能 為產(chǎn)線(xiàn)省“金”
“作業(yè)長(cháng),自從應用優(yōu)化的補爐工藝后,僅用15分鐘就可以完成補爐操作,大幅提升工作效率。并且,該補爐工藝可以和爐渣充分結合,冷卻后形成均勻厚度的燒結層,補爐效果佳?!?月2日,在該部轉爐作業(yè)區班后會(huì )上,煉鋼工趙建一邊高興地向值班作業(yè)長(cháng)龐曉坤匯報新補爐工藝的使用效果,一邊對該工藝豎起了大拇指。
“市場(chǎng)輔料價(jià)格持續上漲,造成造渣料成本增加,若能找到補爐效果好、時(shí)間短、造渣料消耗低的補爐工藝,是實(shí)現產(chǎn)線(xiàn)降本增效與效率提升的快捷途徑?!痹谵D爐平臺,龐曉坤一邊認真凝視著(zhù)正在進(jìn)行補爐操作的2號轉爐,一邊眉頭緊鎖沉思著(zhù),心里暗暗下定決心,必須找到最佳補爐工藝,隨后腦海里快速閃動(dòng)著(zhù)各種補爐方案。
有了方向,說(shuō)干就干。龐曉坤以問(wèn)題為導向,聚焦關(guān)鍵點(diǎn),與生產(chǎn)技術(shù)室煉鋼專(zhuān)家主動(dòng)放棄個(gè)人休息時(shí)間,通過(guò)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對標,學(xué)習先進(jìn)做法,取長(cháng)補短;他查閱大量相關(guān)資料,汲取專(zhuān)業(yè)知識,并深入分析補爐工藝,反復模擬實(shí)驗,大膽創(chuàng )新實(shí)踐,不斷對建議方案進(jìn)行調整和優(yōu)化,最終靠著(zhù)“不解決問(wèn)題不罷休”的韌勁,成功找到采用菱鎂石替代大面料補爐的“完美”方案。
“運用菱美石補爐,出鋼后無(wú)需倒渣,只需使用大面料搖爐時(shí)間的六分之一就能完成補爐,工作效率明顯提升,加上菱美石本身含有氧化鎂成分,無(wú)需再添加造渣料保障鋼渣黏度及提升濺渣護爐效果,是我們在所有方案中選出的最佳補爐工藝?!饼嫊岳ぷ孕诺卣f(shuō)。
該方案成功應用產(chǎn)線(xiàn)后,每月造渣料消耗有效減少180噸,年降低冶煉成本120萬(wàn)余元。不僅如此,補爐1次能抵抗15爐高溫反應、機械沖擊和磨損對爐襯的侵蝕,使用爐次較改善前成功增加30%,在降低造渣量消耗的同時(shí),有效增加轉爐爐齡和爐襯壽命,實(shí)現一處改善多點(diǎn)開(kāi)花。
《中國冶金報》(2024年01月09日 06版六版)