巧改“型號”增效益
導衛油氣潤滑是精軋區導衛軸承的重要保證。棒材二線(xiàn)精軋導衛油氣潤滑快插式氣動(dòng)接頭采用型號為PC8-01,但在實(shí)際生產(chǎn)換輥作業(yè)過(guò)程中,由于該型號快接頭及配套PU管受空間限制,且PU管較硬,人員拆除和安裝用時(shí)較長(cháng),導致?lián)Q輥時(shí)間加長(cháng)。經(jīng)技術(shù)員研究,決定采用EPC 6-01快接頭代替原接頭,該接頭PU管尺寸小,占用空間少,具有柔軟的優(yōu)點(diǎn),便于日常換輥作業(yè)中拆除和安裝,滿(mǎn)足導衛油氣潤滑。改造后,年減少誤機36小時(shí),節約成本1萬(wàn)元。
“方式”改變增效益
棒材二線(xiàn)2架進(jìn)口導衛為滑動(dòng)式進(jìn)口,且配套上、下兩塊耐磨板,由于滑動(dòng)導衛長(cháng)時(shí)間使用,導致導衛本體變形嚴重,每次更換費時(shí)費力,成本較高。針對這一問(wèn)題,作業(yè)區成立技術(shù)攻關(guān)小組,現場(chǎng)多次勘查討論,決定將2架進(jìn)口導衛滑動(dòng)式改為滾動(dòng)式導衛,同時(shí)對2架旋轉底座進(jìn)行改造,經(jīng)上線(xiàn)使用一月,不僅延長(cháng)導衛使用壽命,同時(shí)節約備件成本6萬(wàn)余元。
變“廢”為寶增效益
中軋跑槽是連接中精軋的重要樞紐,在實(shí)際生產(chǎn)中,由于鋼坯的沖擊力較大,跑槽底板易磨損,導致設備出現故障在線(xiàn)維護難度大,備件更換耗時(shí)長(cháng),嚴重影響了軋線(xiàn)作業(yè)率和備件成本控制。經(jīng)技術(shù)人員研究決定對中軋跑槽進(jìn)行改造,利用廢舊的鋼坯做跑槽底板,將跑槽改為多節式的短距離連接,增加其底板的耐磨度。改造后,有效提高跑槽底板使用壽命,解決了跑槽積水不易流散產(chǎn)生的倒鋼問(wèn)題,大幅降低了員工的勞動(dòng)強度,可節省備件費用3萬(wàn)余元。(杜婕)