雷博是陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)轉爐作業(yè)區4#爐甲班90后爐長(cháng),他始終以“進(jìn)取的精神、奮斗的姿態(tài)、奔跑的速度”逐夢(mèng)創(chuàng )效,先后提出降低測溫頭消耗、高鎂石粘大面工藝技術(shù)、建立新的溫度信息聯(lián)絡(luò )制度等,深挖潛力,提質(zhì)增效,在平凡的崗位上做出了不平凡的貢獻。
創(chuàng )效“初體驗”
剛到轉爐時(shí),雷博的崗位是取樣工。在工作中,他始終嚴格要求自己,一有空余時(shí)間便向老師傅們學(xué)習請教。為了確保測溫更加精準,他對比找差距,保證每個(gè)測溫頭充分接觸鋼水,精準測溫,堅持每天用長(cháng)柄取樣勺舀取鋼水,測量溫度。經(jīng)過(guò)50余次的試驗,終于總結出一套最佳測溫姿勢,使測溫頭消耗每班降低0.3支,年可節約1萬(wàn)余元。
創(chuàng )效“大事件”
自擔任爐長(cháng)以來(lái),如何冶煉出高端精品鋼,成為他的“心事”。他經(jīng)常學(xué)習新的煉鋼知識,不斷提高自己理論素養。他發(fā)現轉爐爐況侵蝕比較嚴重,通過(guò)查閱各種資料,發(fā)現高鎂石粘大面工藝可有效緩解并減少轉爐維護頻次。他與技術(shù)員協(xié)商,大膽嘗試,將高鎂石放置于廢鋼斗內,出完鋼水,直接加入轉爐浸泡,停留幾分鐘后搖起濺渣,倒渣后觀(guān)察爐況,發(fā)現部分高鎂石掉落。他總結過(guò)程中的不足,反復實(shí)驗,與同事討論,通過(guò)調整爐渣粘度、高鎂石的質(zhì)量與塊度、加入的角度、浸泡時(shí)間等,最終實(shí)踐成功,從而大大提高了轉爐利用系數,減少了補爐耐材消耗,每月可節省約3萬(wàn)元。
創(chuàng )效“拿手戲”
他堅持每天提前半小時(shí)到崗,了解上一班設備、操作、安全運行情況,利用班前會(huì )布置當班生產(chǎn)任務(wù)。分廠(chǎng)最初提出不倒爐出鋼工藝時(shí),班組人員從思想上無(wú)法突破,認為從鋼水成分、溫度到人員都很難控制。雷博正確引領(lǐng)大家,不斷與搖爐工溝通,最終使不倒爐出鋼爐數從每班的20爐提高至24爐。同時(shí),他積極建立新的溫度信息聯(lián)絡(luò )制度,通過(guò)對轉爐過(guò)程化渣、鋼包包況、連澆爐次溫度變化及澆注過(guò)程溫度損失等情況統籌分析,確定出鋼溫度,有效提高了中包溫度命中率,每座轉爐月可創(chuàng )效10萬(wàn)余元。(賈嬋霞)