陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠(chǎng)余熱鍋爐負責轉爐煉鋼過(guò)程中設備設施的降溫及蒸汽回收工作,在生產(chǎn)過(guò)程中,從外網(wǎng)補水至汽包,再由汽包給鍋爐各段供水,所產(chǎn)生的蒸汽返回至汽包,再通過(guò)管道將蒸汽輸送至蓄熱器予以?xún)Υ婧笏屯饔脩?hù)點(diǎn),流程復雜。結合目前的生產(chǎn)運營(yíng)情況,自動(dòng)化改造是該系統安全順行和降本增效的有力抓手。
軟水箱補水實(shí)現“手自一體”。軟水箱是煉鋼生產(chǎn)過(guò)程中鍋爐供水的第一道關(guān)卡,起著(zhù)承前啟后的作用,一直以來(lái),軟水箱補水采用的都是手動(dòng)操作,當軟水箱水位低于或高于規定值時(shí)由崗位人員手動(dòng)操作閥門(mén),增加了勞動(dòng)強度。對此情況,車(chē)間對軟水箱補水進(jìn)行改造,在軟水箱補水管上加裝電動(dòng)閥,將此電動(dòng)閥與軟水箱水位聯(lián)鎖,并將信號反饋到崗位電腦上,當水位降低或升高至設定值時(shí),聯(lián)鎖啟動(dòng),電動(dòng)閥自動(dòng)打開(kāi)或關(guān)閉,以實(shí)現自動(dòng)補水。若自動(dòng)補水出現異常情況,也可切換為手動(dòng)控制,從而實(shí)現“手自一體”雙重補水模式。
汽包并汽擺脫“手動(dòng)操作”。煉鋼過(guò)程中,鍋爐各段產(chǎn)生的蒸汽返回至汽包后,通過(guò)開(kāi)關(guān)汽包并網(wǎng)閥將蒸汽輸送到蓄熱器,每煉一爐鋼都必須手動(dòng)開(kāi)關(guān)并網(wǎng)閥一次,若未能及時(shí)開(kāi)閥將會(huì )導致汽包壓力快速上升,給鍋爐及各壓力管道的安全運行造成影響。為了杜絕此問(wèn)題的發(fā)生,除塵車(chē)間將汽包并汽由手動(dòng)改為自動(dòng),將汽包并網(wǎng)閥門(mén)與汽包壓力聯(lián)鎖,當汽包壓力達到設定值時(shí),汽包并網(wǎng)閥門(mén)自動(dòng)打開(kāi),汽包壓力下降至設定值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,實(shí)現汽包自動(dòng)并汽,擺脫汽包并汽手動(dòng)操作。
勾頭泄爆孔改“無(wú)人值守”。勾頭泄爆孔在鍋爐末段,主要作為泄壓使用,在生產(chǎn)過(guò)程中,當管道內煙氣壓力瞬間增大時(shí),勾頭泄爆孔便會(huì )被沖開(kāi),泄掉多余的壓力,每次泄爆后必須利用出鋼時(shí)間對泄爆孔進(jìn)行密封,以杜絕煙氣外溢。為了防止泄爆后蓋子密封不嚴問(wèn)題,車(chē)間需每天安排人員在現場(chǎng)看守,增加了人員的勞動(dòng)強度,也給安全管理帶來(lái)負擔。結合實(shí)際,車(chē)間一方面是在勾頭蓋上加裝橫檔,當泄爆孔打開(kāi)泄壓后,橫檔將勾頭蓋擋住,勾頭蓋子便自動(dòng)復位,從而封住煙氣,以杜絕煙氣外溢;另一方面,給勾頭泄爆孔加裝監控,值班人員發(fā)現異常第一時(shí)間組織進(jìn)行處理,避免了專(zhuān)人看守,降低了人員勞動(dòng)強度,保證系統的安全穩定順利。
后續,車(chē)間將繼續挖掘系統自動(dòng)化提升改造項目,將智能化、自動(dòng)化充分運行于實(shí)際工作中,為安全生產(chǎn)、節能降耗工作奠定堅實(shí)基礎,使智能化、自動(dòng)化工作實(shí)現質(zhì)的飛躍。(尚恒俊 王佑志)