本報記者 李瑞 通訊員 郭旭梅
近日,河鋼石鋼煉鋼廠(chǎng)收到一封特殊的信件,令職工十分激動(dòng)。其內容是來(lái)自國際某知名工程機械客戶(hù)的“產(chǎn)品滿(mǎn)意”證明,客戶(hù)在信中表示,河鋼石鋼經(jīng)過(guò)持續質(zhì)量改善,生產(chǎn)的液壓桿用鋼針孔缺陷率不斷降低,與進(jìn)口鋼材相當,他們對此表示滿(mǎn)意。
供貨之初,客戶(hù)提出河鋼石鋼公司的產(chǎn)品出現針孔缺陷,個(gè)別爐次缺陷比例較高,缺陷比例達到3%,客戶(hù)期望不良率穩定控制在1%以下。該煉鋼廠(chǎng)從2018年開(kāi)始對降低針孔缺陷率進(jìn)行攻關(guān),他們發(fā)現造成針孔缺陷的原因是鋼中夾雜物超標,經(jīng)過(guò)提升鋼材純凈度,針孔不良比例降低到1%以?xún)??!斑@還不夠,越是高端的客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越高,比如同樣牌號的產(chǎn)品,供普通客戶(hù)質(zhì)量完全達標,而供世界級尖端客戶(hù)就可能存在不合格情況,因為高端客戶(hù)對指標的要求和檢測也更加嚴苛?!痹摕掍搹S(chǎng)精煉二段段長(cháng)馬玉強說(shuō),該客戶(hù)在加工過(guò)程中,產(chǎn)品電鍍后需要使用10倍放大鏡查看工件表面,出現一個(gè)缺陷就報廢處理,要求質(zhì)量必須零缺陷。2019年5月份,該煉鋼廠(chǎng)成立了以廠(chǎng)長(cháng)為組長(cháng)的“提升桿類(lèi)用鋼質(zhì)量”攻關(guān)組,并明確了供這個(gè)國際知名工程機械客戶(hù)的針孔不良比例要低于0.5%的目標。
馬玉強作為本次攻關(guān)的具體負責人,帶領(lǐng)各工序職工圍繞提高鋼材的純凈度、改善鑄坯內夾雜物分布等進(jìn)行重點(diǎn)研究。
“和以往的攻關(guān)手段不同的是,這次我們更加注重從大數據中尋找質(zhì)量提升和穩定質(zhì)量的奧秘!”馬玉強說(shuō)。每一個(gè)參數的變化都會(huì )促進(jìn)質(zhì)量的進(jìn)步,攻關(guān)小組調取了煉鋼廠(chǎng)近兩年冶煉該鋼種的詳細數據進(jìn)行對比分析,深入研究質(zhì)量控制好的爐次和不好爐次的各項工藝參數。對幾千個(gè)數據的對比分析后,一個(gè)個(gè)工藝優(yōu)化改進(jìn)措施“應運而生”:優(yōu)化穩定精煉渣系,改進(jìn)脫氧劑的種類(lèi)及用量,降低鋼中Ca含量,延長(cháng)VD高真空處理時(shí)間等。此外,該煉鋼廠(chǎng)為該客戶(hù)配備了專(zhuān)屬的“產(chǎn)線(xiàn)客戶(hù)質(zhì)量保障工程師”“跟班工程師”,同時(shí)實(shí)行“領(lǐng)導包干”制度,中層領(lǐng)導直接對接客戶(hù),快速響應客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題。就這樣,攻關(guān)小組通過(guò)精準控制、工藝優(yōu)化各種措施深挖質(zhì)量提升潛力,提升全流程系統保障能力,產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)一步提升,供該客戶(hù)產(chǎn)品的針孔缺陷比例明顯下降。
《中國冶金報》(2020年02月25日 06版六版)