本報通訊員 武曉慶 張敏
2018年,首鋼長(cháng)鋼煉鋼廠(chǎng)鐵耗是869.92千克/噸。2019年,首鋼長(cháng)鋼面臨鋼產(chǎn)能大于鐵產(chǎn)能、9高爐大修、環(huán)保限產(chǎn)的實(shí)際,煉鋼環(huán)節必須在降鐵耗上做出大貢獻。
為達成這一目標,首鋼長(cháng)鋼煉鋼廠(chǎng)主要采取了三項措施。
一是科學(xué)爐內補熱。起初他們借鑒同行先進(jìn)做法,使用硅碳發(fā)熱劑補充爐內熱量,結果出現了冶煉后期爐渣返干,終點(diǎn)碳低,爐渣成顆粒散狀,濺渣護爐效果差的現象。針對這一情況,他們分析癥狀后,迅速調整了裝入時(shí)機和過(guò)程控制槍位,有效解決了這一難題。調整后,每100千克的硅碳球發(fā)熱劑能夠升溫14.74攝氏度,可降低鐵耗3.56千克/噸。然而,他們并沒(méi)就此止步。很快,他們發(fā)現焦粒比硅碳球發(fā)熱劑價(jià)格低約1100元/噸,就使用焦粒進(jìn)行試驗,結果每100千克的焦粒能夠升溫13.54攝氏度,可降低鐵耗2.96千克/噸,且焦粒是長(cháng)鋼公司自身資源,實(shí)現了循環(huán)利用。
二是降低出鋼溫度。他們采取的主要措施是應用鋼包加蓋和合金烘烤技術(shù)。鋼包加蓋技術(shù)應用后鋼水終點(diǎn)溫度從加蓋前即初期的運行時(shí)的1676攝氏度左右,逐步穩定至目前的1667攝氏度左右,終點(diǎn)溫度降低了9攝氏度左右;同時(shí),將合金離線(xiàn)烘烤變?yōu)樵诰€(xiàn)烘烤,現場(chǎng)測量,鋼水溫度可降低3.95度攝氏度,為降低鐵耗提供溫度支撐。
三是強化爐況維護。他們推行高位拉碳操作結合濺渣護爐技術(shù),激光測厚儀和對爐殼進(jìn)行測溫、加強廢鋼配送與管理,采取零冷料模式和單渣少渣冶煉操作模式等多種技術(shù)操作手段,確保爐況穩順運行,減少爐體熱損失,減少冶煉過(guò)程熱量損失。
在現場(chǎng),該廠(chǎng)轉爐作業(yè)區作業(yè)長(cháng)李寧為了實(shí)現2019年850千克/噸以下的鐵耗目標,逐漸練就了一身盯現場(chǎng)的功夫,常常在轉爐主控室一待就是一整天。他的手邊放著(zhù)一整摞厚厚的紙張,上面密密麻麻寫(xiě)滿(mǎn)了各式各樣的數據和計算公式,主要是收集不同比例成分下發(fā)熱劑使用的實(shí)際效果。他的同事們說(shuō),他的工作模式可以用“白+黑”來(lái)概括。白天盯現場(chǎng)收集數據,晚上總結分析,摸索規律,不斷修訂計算模型。
據統計,今年上半年,首鋼長(cháng)鋼煉鋼廠(chǎng)比計劃累計增效約2236萬(wàn)元。其中,轉爐作業(yè)率同比提高6.75%,冶煉周期同比縮短1分9秒;鐵耗平均為844.55千克/噸,較最初的2017年提出的948.39千克/噸降低了103.81千克/噸。
《中國冶金報》(2019年07月18日 06版六版)