寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)煤焦生產(chǎn)作業(yè)區干熄焦二班主要負責3#CDQ工藝管理、焦炭輸送、蒸汽回收發(fā)電、除塵設備等操作及維護工作,共有班組成員32人。班組通過(guò)堅持標準化作業(yè)、開(kāi)展設備找茬及技術(shù)攻關(guān)等,不斷提高全員操作水平和業(yè)務(wù)能力,完成了班組關(guān)鍵指標噸焦產(chǎn)汽率的對標提升任務(wù)。
堅持標準化作業(yè),點(diǎn)滴提升產(chǎn)能
班組每班的固定工作之一就是鍋爐的定期排污,現狀是各小組定期排污時(shí)間段不一致,排污時(shí)閥門(mén)開(kāi)度和操作時(shí)間不一致,經(jīng)常導致鍋爐負荷波動(dòng)從而造成蒸發(fā)量的不穩定。對此班組進(jìn)行標準化作業(yè)專(zhuān)項培訓,通過(guò)在操作閥門(mén)上標記刻度,統一排污時(shí)間段為夜班0:20-0:30、白班8:20-8:30、中班16:20-16:30這三個(gè)時(shí)間段進(jìn)行排污,操作標準為每個(gè)閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)間為8-10S,同時(shí)中控操作人員在這三個(gè)時(shí)間段適當降低鍋爐負荷,使排污更加有效。通過(guò)以上手段,鍋爐的工況更加穩定,從而減少了負荷波動(dòng),產(chǎn)汽量提升0.4%。
開(kāi)展設備找茬,提升生產(chǎn)效率
目前影響干熄焦最大的設備原因就是提升機運行過(guò)程中出現跳停,正常情況下人員到現場(chǎng)轉手動(dòng)操作大約需要15分鐘,容易影響煉焦出焦時(shí)間而需要水熄焦,從而造成產(chǎn)汽量的減少。班組開(kāi)展提升機跳停設備找茬,找到問(wèn)題出現最多的就是提升機對中信號在焦罐上升和下降過(guò)程中的自然晃動(dòng)導致對信號瞬間丟失后設備停止自動(dòng)運行。通過(guò)修改電腦程序延長(cháng)對中信號丟失時(shí)間,從原來(lái)的0.5秒延長(cháng)到1.5秒,并對信號開(kāi)關(guān)箱和支架進(jìn)行了加固,修改后提升機沒(méi)有出現因為對中信號瞬間丟失而停止,提升了生產(chǎn)效率。
開(kāi)展技能攻關(guān),追求極致產(chǎn)汽率
干熄焦整個(gè)系統生產(chǎn)過(guò)程中,循環(huán)氣體的含量多少直接反映著(zhù)整個(gè)爐內系統的焦炭燒損,焦炭燒損較大,影響著(zhù)蒸汽的產(chǎn)量也就越大,熱量損失也越大。因此班組開(kāi)展技能攻關(guān),在循環(huán)氣體含量對產(chǎn)汽率的影響上進(jìn)行調查和不斷嘗試,通過(guò)優(yōu)化干熄爐內可燃氣體含量和預存室壓力調節閥的開(kāi)度控制,將H2含量控制在0.8-1.2%, CO控制在5%~7%,從而更加有利于減少焦炭燒損,間接提高產(chǎn)汽率。
2023年該班組在關(guān)鍵指標對標中噸焦蒸汽回收量達到649kg/t。雖然取得了一些成績(jì),但前進(jìn)的道路永無(wú)止步,在新的一年里,煉鐵廠(chǎng)煤焦生產(chǎn)作業(yè)區干熄焦二班將繼續立足本崗、勇于創(chuàng )新、追求極致,努力為公司降本增效貢獻自己的一分力量。(陳冬靈)