中天鋼鐵集團高端精品線(xiàn)材制造車(chē)間位于三軋廠(chǎng),該車(chē)間主要由加熱爐區域、軋制區域、物料運輸區域3大區域構成,車(chē)間智能裝備占比近100%。其中,加熱爐區域采用德國西門(mén)子公司國際一流的PLC技術(shù);軋制區域采用高速CPU可編程邏輯控制器,通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)時(shí)通信并控制各操作臺和現場(chǎng)設備等;成品運輸區域通過(guò)PF運輸鏈,形成線(xiàn)材集卷、打包、稱(chēng)重等全自動(dòng)化、全流程運輸。此外,該車(chē)間全面應用ERP、MES以及條碼系統、數據自動(dòng)采集系統、監測報警系統等,實(shí)現生產(chǎn)全流程監控與反饋。隨著(zhù)智能車(chē)間的投用,該廠(chǎng)生產(chǎn)成本、效率、質(zhì)量、能耗等方面得到顯著(zhù)改善,年度產(chǎn)值增加超2億元,不合格品數降低53%,生產(chǎn)品種從單一鋼種達到現在的427個(gè)鋼種,鋼絞線(xiàn)、彈簧鋼等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮獲多個(gè)國家金杯獎等。
邦益鋼鐵高端汽車(chē)用鋼煉車(chē)間位于電爐煉鋼廠(chǎng),坐擁LF爐外精煉爐、五機五流連鑄機、自動(dòng)噴碼機器人、進(jìn)口達涅利等國際一流的智能化設備54臺套,裝備投入近億元。智能化設備中,精煉爐實(shí)現自動(dòng)供電調節升溫,配備高真空度VD爐,確保鋼的純凈度和氣體含量;連鑄采用結晶器液面、電攪、末攪及二冷水流量自動(dòng)控制系統,配備鑄坯自動(dòng)定尺和切割系統;自主改進(jìn)研制的自動(dòng)噴碼機器人降低設備故障率,極大減輕崗位工超高溫環(huán)境下的勞動(dòng)強度。同時(shí),該車(chē)間采用各類(lèi)安全報警系統,智能化設備聯(lián)網(wǎng)率達90%。自該車(chē)間智能改造后,該廠(chǎng)產(chǎn)能大幅提升,增產(chǎn)率達到50%,生產(chǎn)品種提高10倍以上,效益增加16億元,目前主打產(chǎn)品軸承鋼高居國內第二,其余產(chǎn)品廣受客戶(hù)好評。
據悉,2019年省級示范智能車(chē)間認定工作由省工業(yè)和信息化廳聯(lián)合省財政廳組織開(kāi)展,旨在引導企業(yè)進(jìn)一步加大智能化改造力度,提升江蘇智能制造水平。經(jīng)企業(yè)自愿申報、市縣推薦、形式審查、材料評審、現場(chǎng)核查、信用查詢(xún)等程序,擬對327個(gè)江蘇省示范智能車(chē)間進(jìn)行授牌。
近年來(lái),中天鋼鐵集團緊緊圍繞“智能制造再出發(fā)”戰略目標,運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)信息化建設,打造智能化工廠(chǎng),目前該集團共有六軋廠(chǎng)KOCKS智能生產(chǎn)車(chē)間、三煉鋼一鍵式煉鋼智能生產(chǎn)車(chē)間等4個(gè)省級示范智能車(chē)間,為集團信息化、智能化建設奠定堅實(shí)的基礎。