自陜鋼集團漢鋼公司超厚料層燒結科研項目成功實(shí)施后,指標提升明顯,行業(yè)影響力也大幅提升,在國內同級別燒結機中,漢鋼燒結的料層厚度與各項指標已處于領(lǐng)先地位,全國僅3家鋼鐵企業(yè)達到了超厚料層,而漢鋼公司已經(jīng)實(shí)現了超厚料層燒結常態(tài)化。首鋼、安鋼、建龍、重鋼、酒鋼等行業(yè)知名企業(yè)均來(lái)漢鋼公司燒結廠(chǎng)參觀(guān)交流。
燒結機改造升級奠定設備基礎。燒結廠(chǎng)對兩臺燒結機欄板進(jìn)行加高改造,為實(shí)現燒結厚料層攻關(guān)奠定基礎。臺車(chē)欄板從750mm提升至1000mm,目前料層厚度穩定1000mm,達到國內同行業(yè)較高水平。同時(shí)在燒結機臺車(chē)下方安裝風(fēng)箱控風(fēng)板,防止南北兩側搶風(fēng)導致風(fēng)力不均,并在風(fēng)箱內部進(jìn)行噴涂,防治漏風(fēng)。通過(guò)升級改造,使燒結機漏風(fēng)率降低了16.75%。
精細謀劃,優(yōu)化生產(chǎn)組織系統。燒結廠(chǎng)制定了《燒結廠(chǎng)厚料層攻關(guān)方案》,明確攻關(guān)目標,制定攻關(guān)措施,并將攻關(guān)措施逐項分解責任規劃。2019年4月起在兩臺燒結機相繼開(kāi)展超厚料層攻關(guān)活動(dòng),通過(guò)物料結構優(yōu)化、過(guò)程控制、操作方針嚴格落實(shí)、堆料變流量技術(shù)的應用等一系列生產(chǎn)組織優(yōu)化的同時(shí),嚴把崗位操作,減少過(guò)程之間波動(dòng),提高設備作業(yè)率,確保超厚料層燒結攻關(guān)目標順利完成。
反復驗證及時(shí)糾偏。燒結廠(chǎng)采取“定料層、調機速、變流量”的操作方針。實(shí)施混勻垛堆料流量變更技術(shù),提升混勻垛堆垛層數至500層以上,提升料垛垛量至7.5萬(wàn)噸左右,及時(shí)觀(guān)察調整過(guò)程控制參數、燃料結構、粒度控制、除塵灰配加方式等。漢鋼超厚料層燒結科研項目實(shí)施期間,技術(shù)人員撰寫(xiě)的四篇論文——《漢鋼公司265m2燒結機超厚料層生產(chǎn)實(shí)踐》《漢鋼公司40%金布巴粉燒結生產(chǎn)實(shí)踐》《漢鋼公司提升燒結礦質(zhì)量實(shí)踐》《漢鋼公司優(yōu)化燒結配礦的試驗研究與生產(chǎn)實(shí)踐》,目前都已發(fā)表在國內著(zhù)名期刊。
后續,漢鋼公司燒結廠(chǎng)將固化工作成果和管理思路。在“穩”中求實(shí)效,在“創(chuàng )”中找出路,在“執”中要成績(jì),開(kāi)創(chuàng )“燒結科研室”,解決燒結技能人才匱乏和人才梯隊建設的斷層,為公司提質(zhì)降本開(kāi)辟友好高效之路。(馮濤)