面對嚴峻的行業(yè)形勢和軋鋼廠(chǎng)成本削減要求,中厚板軋制作業(yè)區堅持算賬經(jīng)營(yíng),不斷探索降本增效新路徑,千方百計降低生產(chǎn)成本,實(shí)現提質(zhì)增效。
“最近抽查坯料長(cháng)度,發(fā)現我們的坯料經(jīng)過(guò)火切機二切后,并未均分”“本應尺寸相同的兩塊坯料出現了長(cháng)短不一,容易產(chǎn)生非計劃產(chǎn)品?!痹谠霞几耐七M(jìn)會(huì )上,作業(yè)區員工但治國和張?chǎng)蝺擅麊T工探討到。為使切割尺寸更加精確,張?chǎng)卧懈瞵F場(chǎng)勘察探索、尋找問(wèn)題,與廠(chǎng)家交流優(yōu)化設備程序,使切割精度更精準,達到坯料均分的效果。調試投用后,1號剪切線(xiàn)尺寸偏差較投用前降低了0.24%,有效提高了原料利用率。
“設備功能優(yōu)化后,不僅不需要我們手動(dòng)去分配切割尺寸,還有效降低了切割偏差”。原料1號線(xiàn)操作員工笑著(zhù)說(shuō)道。
“厚板產(chǎn)線(xiàn)壓縮空氣最近無(wú)明顯下降趨勢,前期關(guān)掉部分吹掃裝置后,效果比較明顯,我們趁熱打鐵再梳理一次,看看還有遺漏的bug沒(méi)有!”作業(yè)區技術(shù)員提議到。隨后,作業(yè)區組織相關(guān)骨干圍繞吹掃裝置高效使用展開(kāi)調研分析,了解其工作原理和流量控制機制。在不影響生產(chǎn)的前提下,通過(guò)調節表檢儀下方氣吹壓強,保證吹掃質(zhì)量的同時(shí)降低能源消耗,壓縮空氣月消耗可降低近3000立方,每月可降本400元。
俗話(huà)說(shuō)“實(shí)踐出真知”,工作僅3年的熱矯直機操作工郭帥康通過(guò)細心的觀(guān)察發(fā)現,ACC設備出口采用水和壓縮空氣同時(shí)對鋼板表面進(jìn)行吹掃,造成能源浪費,經(jīng)過(guò)深思熟慮后他還是決定聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員嘗試改造,通過(guò)現場(chǎng)反復實(shí)踐論證,鋼板數據跟蹤反饋,在保證鋼板質(zhì)量不受影響的情況下進(jìn)行工藝優(yōu)化。該方法實(shí)施后,每月實(shí)現降低成本近萬(wàn)元。
“只要在現場(chǎng)多觀(guān)察、多思考、多實(shí)踐,我們就一定能發(fā)現更多節能‘小妙招’,為降本工作獻策出力!”作業(yè)長(cháng)楊崟這樣鼓勵大家。
“原料2線(xiàn)噴印機噴印不了”,對講機里又傳來(lái)報噴印機故障的聲音?!霸蠂娪C經(jīng)常堵塞,就是找不到原因,設備檢查也沒(méi)什么問(wèn)題,每次堵塞需要沖洗噴嘴和管路,效率低、耗漆量也大”。原料區域操作工一邊清洗設備,一邊討論問(wèn)題。
“如果不是設備的問(wèn)題,會(huì )不會(huì )是噴漆太稠的緣故”,代波說(shuō)出了他的想法,真是一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人,大家隨即便開(kāi)始對噴漆進(jìn)行稀釋。通過(guò)反復調整漆水比,多次上機實(shí)驗,終于得出最佳稀釋比例。每月降低用量約40%,可節省噴漆采購費用上千元。
聚沙成塔,集腋成裘。這些立足崗位的降本增效小措施,是算賬經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)踐,軋鋼廠(chǎng)將繼續深化算賬經(jīng)營(yíng),深挖降本增效,助力公司打贏(yíng)生存保衛戰。(張?chǎng)?nbsp;鄒蘭欣)