西昌鋼釩煉鋼廠(chǎng)傳來(lái)好消息,新上線(xiàn)的“半鋼脫硫”自動(dòng)扒渣系統在目前的生產(chǎn)投用率高達98%,大幅提高了生產(chǎn)效率,更在降低成本、提高效益方面取得了顯著(zhù)成果。
一直以來(lái),在鐵水提釩半鋼脫硫扒渣環(huán)節中,如何縮短時(shí)間、降低成本并提高安全性,一直是行業(yè)面臨的難題。由于渣層厚度高,超過(guò)半米,傳統的扒渣方式難以快速有效的除渣,并達到出站標準,且人工扒渣過(guò)程耗時(shí)長(cháng),嚴重影響了后續工序的生產(chǎn)節奏。同時(shí),煙塵問(wèn)題也使得工人難以在惡劣環(huán)境中準確快速地完成扒渣工作,設備損壞率也居高不下。
為了攻克這些技術(shù)難題,該廠(chǎng)與鐳目公司攜手,共同設計出自動(dòng)扒渣配合涌動(dòng)趕渣的解決方案,新增吹氣趕渣功能,并引進(jìn)了新型扒渣設備。歷經(jīng)4個(gè)月,通過(guò)機器視覺(jué)與深度學(xué)習技術(shù)的結合,不斷優(yōu)化操作模型,最終實(shí)現了“半鋼脫硫”工藝的一鍵扒渣操作。
提升效率
扒渣效率比改造前提升了約20%,扒渣時(shí)間縮短了1-3分鐘,大幅提高了生產(chǎn)效率,鋼廠(chǎng)能夠更好更高效地完成提釩與煉鋼的銜接工作,提高產(chǎn)量。
降低成本
工序鐵損減少了6%。若按年處理480萬(wàn)噸計算,預計將節省成本超過(guò)千萬(wàn)元人民幣。
減員增效
通過(guò)引入智能扒渣系統,鋼廠(chǎng)能夠顯著(zhù)減少現場(chǎng)操作人員數量。原本需要人工完成的扒渣工作現在可由系統自動(dòng)完成,從而實(shí)現了人力資源的優(yōu)化配置。
提升工作安全性
原來(lái)進(jìn)行人工扒渣,需操作工站在10米平臺,距離鋼水罐罐口距離5m的位置進(jìn)行,高溫熱輻射、粉塵使得現場(chǎng)環(huán)境異常惡劣?!白詣?dòng)扒渣”的使用使工人得以從環(huán)境惡劣、危險系數高的工作崗位中解放出來(lái),極大地提升了工作安全性。工人們不再需要長(cháng)時(shí)間暴露在惡劣環(huán)境中進(jìn)行高風(fēng)險作業(yè)。
下一步,該廠(chǎng)將持續推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新,進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率和安全性,同時(shí)借助“自動(dòng)扒渣”的成功經(jīng)驗,為其他科技項目增添助力,努力朝著(zhù)“最優(yōu)工廠(chǎng)”前進(jìn)。(劉青睿 王志江)