為全面推進(jìn)職工崗位創(chuàng )新和價(jià)值創(chuàng )造,煉鋼廠(chǎng)鼓勵廣大職工立足崗位,積極踐行“三個(gè)一”管理理念,不斷尋求提高生產(chǎn)效率和降低成本的解決方法。其中,準備車(chē)間提高鋼包自流率便是一項自主創(chuàng )新的成功案例。一起來(lái)看看他們是怎么做的?
問(wèn)題
目前,煉鋼廠(chǎng)采用雙精煉上板坯的工藝路線(xiàn),鋼包保產(chǎn)面臨更大壓力和挑戰:需要經(jīng)常更換鋼包,不僅耽誤時(shí)間,也會(huì )帶來(lái)安全隱患,同時(shí)也會(huì )增加冶煉成本。
改造
為解決問(wèn)題,準備車(chē)間采取多種解決方案,通過(guò)從技術(shù)手段入手,加強生產(chǎn)管理,規范引流砂規格,嚴格按崗位工藝制度執行標準作業(yè),鋼包自流率顯著(zhù)提高,4月份以來(lái),板坯開(kāi)澆自流率提升到99.93%,超過(guò)挑戰值。
熱修鋼包更換透氣磚保鋼水成分均勻
鋼包濾渣防止液渣回流
年可節約108萬(wàn)元,且改造不增加成本,不僅規范了工藝管理制度和標準化作業(yè),縮短生產(chǎn)周期,提升整體生產(chǎn)效率,這一崗位創(chuàng )新《降低鋼包引流提高自流率》還榮獲公司二季度創(chuàng )新成果技術(shù)三等獎。(汪婷)