寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)錨定“極致效率”管理目標,通過(guò)實(shí)施精益管理,落實(shí)煉鋼“火車(chē)時(shí)刻表”,提高鋼包周轉率,每月可實(shí)現降本增效30多萬(wàn)元。
鋼包周轉率跟鋼包溫度息息相關(guān),在鋼包紅包狀態(tài)下,鋼包溫度每提高10℃,對應鋼水出鋼溫度可降低約1.0℃,噸鋼可降低0.5元。
為提高鋼包周轉率,煉鋼廠(chǎng)將生產(chǎn)計劃納入“火車(chē)時(shí)刻表”管控,通過(guò)智能生產(chǎn)管控系統的精準時(shí)間管控,減少鋼包周轉使用個(gè)數,提高鋼包周轉率,進(jìn)而降低鋼包溫度損失。根據生產(chǎn)工藝的鋼包處理流程和約束條件,編制煉鋼、精煉、連鑄的鋼包路徑計劃和空包行走路徑、重包行走路徑計劃,使鋼包有序調度,保障煉鋼、連鑄生產(chǎn)物流的高運轉,平衡各設備負荷,加大紅包利用率,降低能耗。同時(shí)合理使用鋼包加蓋進(jìn)行出鋼溫度調控,確保連鑄、煉鋼溫度的匹配,降低鋼水鑄余頻率,減少鋼水過(guò)包,倒渣罐次數帶來(lái)的不利影響;細化工序間的溝通,降低天車(chē)停等鑄機指揮下空包時(shí)間;在確保工藝質(zhì)量的前提下,加快熱修速度,提高勞動(dòng)效率。
通過(guò)對鋼包進(jìn)行精益管理,中南股份煉鋼廠(chǎng)鋼包周轉率平均提升約0.4,鋼包平均溫度提高32℃,轉爐平均出鋼溫度降低3℃,每月可降本30多萬(wàn)元。 (黃寶華)