自寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)開(kāi)展“赤鐵英雄,超越夢(mèng)想”勞動(dòng)競賽以來(lái),7號高爐各項成績(jì)顯著(zhù),其中鐵水穩定率快速提升,11月鐵水合格率88.22%,創(chuàng )下今年以來(lái)最好水平。
鐵水穩定率指的是鐵水含硅≤0.6,同時(shí)鐵水含S≤0.04%的鐵水成分爐次在鐵水總爐次中所占的比率,鐵水中每提高1%的鐵水含硅,需要增加40kg焦比,而且對于煉鋼廠(chǎng)來(lái)講,鐵水含硅過(guò)高或者過(guò)低,都會(huì )對煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生影響。因此,提高鐵水穩定率一直是高爐生產(chǎn)追求的主要目標。中南股份煉鐵廠(chǎng)7號高爐通過(guò)采取有關(guān)措施及強化日常精細化操作,促使鐵水穩定率穩步提高。
一是降低鐵水溫度控制上限,將鐵水溫度控制區間降低為1495-1525℃,根據生產(chǎn)實(shí)際制定相對應操作方針,若鐵水溫度>1525℃,開(kāi)始降爐溫操作;二是值班工長(cháng)要重點(diǎn)關(guān)注原材料質(zhì)量變化,每班通過(guò)觀(guān)察原材料實(shí)物與化驗結果相結合,發(fā)現原材料波動(dòng)時(shí)及時(shí)預警,及時(shí)匯報并調整,當焦炭水分重時(shí),把水分波動(dòng)大的焦炭采用固定用量,這樣可以減少因焦炭水分波動(dòng),減少原料變化對爐溫的影響;三是提高精細化管理,要求值班工長(cháng)統一操作,勤觀(guān)察、勤分析、勤計算、勤調劑,精心操作,通過(guò)爐況分析與交流,提高工長(cháng)的操作水平,確保爐況能夠維持長(cháng)期穩定順行。 (陳勝 黃冬芬)