連日來(lái),京唐公司積極采用新工藝,加大節能技術(shù)攻關(guān)力度,圍繞加熱爐低溫燒鋼技術(shù)進(jìn)行科技攻關(guān)取得好效果。
京唐4300產(chǎn)線(xiàn)配套兩座連續加熱爐,兩爐之間間隔十余米,鋼坯在兩座加熱爐之間運行,造成鋼坯溫度損失15度左右。技術(shù)攻關(guān)人員經(jīng)過(guò)研究,在兩座加熱爐之間的輥道上加裝保溫罩,并增加輥道高速模式,輥速對比原來(lái)提升了1.5倍,鋼坯出爐平均溫降減少了7度,為低溫燒鋼創(chuàng )造有利條件。與此同時(shí),技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現場(chǎng)摸索,通過(guò)將鋼坯實(shí)際“燒透時(shí)間”可視化,并調整自動(dòng)燒鋼邏輯模型,優(yōu)化燒嘴,實(shí)現了鋼坯溫度的精準控制。
經(jīng)過(guò)技術(shù)人員和崗位操作人員的努力,實(shí)現了在軋制厚度300毫米以下普通鋼坯上的低溫燒鋼工藝,燒鋼溫度比原來(lái)降低了30度。技術(shù)人員持續攻關(guān),擴大低溫軋制出鋼范圍。400毫米特厚板坯低溫燒鋼難度較大,主要是板坯芯部與表面溫差不容易控制。為解決此項難題,技術(shù)人員通過(guò)不斷分析,反復試驗,深度優(yōu)化加熱工藝,最終研究出特厚板坯最佳低溫加熱操作法,低溫加熱的板坯厚度一舉突破至400毫米。在低溫出鋼情況下,板形和質(zhì)量均能滿(mǎn)足技術(shù)要求。目前,4300產(chǎn)線(xiàn)低溫軋制厚度下限降至10毫米以下等薄規格。在軋制厚度25毫米左右規格的產(chǎn)品時(shí),出鋼溫度再降低20度,實(shí)現了超低溫燒鋼。
1至8月,中厚板事業(yè)部通過(guò)設備改造、優(yōu)化工藝參數等技術(shù)攻關(guān)手段,全品種低溫燒鋼率比2020年提升25%,出爐溫度平均降低25℃,節約煤氣1500萬(wàn)立方米、鋼坯燒損降低0.03%,預計增效700萬(wàn)元。