為進(jìn)一步提高合金的利用率,方大九鋼煉鋼廠(chǎng)全面開(kāi)展轉爐合金料、內控率攻關(guān)工作,截至2020年11月份,合金料同比2019年下降1.12公斤/噸,共計節約成本6.23元,有效降低了合金成本,合金利用率攻關(guān)取得明顯成效。
該廠(chǎng)多舉措有效降低合金消耗。一是加強轉爐車(chē)間合金料管理,堅持以“工藝優(yōu)化創(chuàng )新”作為降本增效的突破口,提出合金加入優(yōu)化方案,推進(jìn)合金消耗攻關(guān)、提高出鋼C攻關(guān)等工作,提高終點(diǎn)殘錳。二是細化合金成分控制。今年以來(lái),通過(guò)優(yōu)化合金成分內控,實(shí)施“窄成分”控制,在執行國標的狀態(tài)下,以HRB400系列鋼種達到工藝性能為前提,對硅、錳等成分的設定進(jìn)行調整,嚴格把控。三是強化鋼種內控管控,組織技術(shù)人員對爐長(cháng)、合金工進(jìn)行培訓,加大對成分內控控制的獎懲力度,進(jìn)一步提高員工的工作積極性,從而減少各種浪費現象。截至2020年11月份,合金料同比2019年下降1.12公斤/噸,共計節約成本6.23元,有效降低了合金成本,合金利用率攻關(guān)取得明顯成效。(文娥)