中國寶武廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)韶鋼)煉鋼廠(chǎng)一煉鋼作業(yè)區精煉甲班員工積極響應公司“我為企業(yè)獻一計”活動(dòng)號召,以“對標找差,獻計爭先”為主題,圍繞本班的攻關(guān)課題、現場(chǎng)操作難題一起想辦法、促改善,在降低RH合金補加率上取得實(shí)效。
以往轉爐煉出的鋼水送LF爐精煉時(shí),視品種、成分要求,需在LF爐加入合金進(jìn)行成分調節。因受多種因素影響,加合金、調成分很難“一次命中”。之前,連鑄機拉鋼速度較慢,LF爐調節成分要先后3次取樣化驗、冶煉,先粗調,后微調,才能調配到目標成分。如果成分仍不合格,鋼水就要送到RH爐補加合金料,這樣就會(huì )增加成本,延長(cháng)冶煉時(shí)間,增加RH爐合金補加率(爐數)。
近期,精煉甲班通過(guò)班組對標,發(fā)現精煉丙班在6月份創(chuàng )下RH爐合金補加率7.1%的好成績(jì),而甲班為20%,差距很大。甲班提出要通過(guò)攻關(guān),把RH合金補加率降到14%以下。
但新的挑戰接踵而來(lái):從8月份開(kāi)始,為提高產(chǎn)量,連鑄機提高拉速,LF爐調節成分周期由37分鐘縮短到32分鐘,相應地,取樣化驗次數由3次縮減為2次。剛開(kāi)始,大家很不適應,RH爐合金補加率一下反彈到22%。
為迅速扭轉現狀,甲班班長(cháng)陳兵想出了一個(gè)辦法:要想2次調節到位,需要對鋼水成分判斷準確,取樣代表性強。轉爐煉鋼時(shí)已預先加入一定量的合金,以前班員只是在鋼水進(jìn)站、升溫、熔化合金后,取樣化驗,才得知鋼水成分。班長(cháng)現要求大家對轉爐加合金量進(jìn)行預算,與自己第一次取樣化驗的結果比對,以此提高班員對成分判斷的準確性。以此判斷為依據,精準進(jìn)行第二步的冶煉操作,實(shí)現合金加入量的精準控制,從而提高LF爐成分命中率,降低RH爐合金補加率。
實(shí)際操作中,班員對鋼水溫度、脫氧程度、轉爐下渣量、吹氧量等因素精準把控,例如取樣時(shí)溫度較低,配合金時(shí)就要考慮合金在鋼水里可能沒(méi)有完全熔解,待溫度升高后會(huì )熔完,所以會(huì )少配一點(diǎn);在第一個(gè)鋼樣成分出來(lái)后,班員會(huì )核對一下自己的預算結果,看看相差遠不遠,如果一致,那就可大膽地向目標值配合金。
9月份,甲班RH合金補加率下降到12.1%,不僅保證鋼水質(zhì)量,還產(chǎn)生一定的效益。對比之前,9月份RH爐環(huán)流時(shí)間共減少了30分鐘,減少氬氣消耗約30立方米;由于RH爐處理時(shí)間比原來(lái)減少了,有效減少鋼水對耐材的侵蝕,減少了耐材損耗,進(jìn)而延長(cháng)RH爐真空槽的壽命,同時(shí)為行車(chē)周轉騰出更多時(shí)間,有效避免鑄機降檔速等鋼水。
經(jīng)過(guò)攻關(guān),精煉甲班RH合金補加率下降到12.1%,有效提升了鋼水質(zhì)量及純凈度。甲班員工表示,下一步還要繼續對標先進(jìn)指標,再接再厲,持續改進(jìn),力爭將本班的RH合金補加率降到7%以下。 (陳立新 龔俊明 梁森泉 )