降低中廢攻關(guān)“成效顯著(zhù)”
為保證整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程受控,漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)棒線(xiàn)車(chē)間會(huì )同專(zhuān)業(yè)科室共同制定《降中廢攻關(guān)方案》,采取夯實(shí)責任、執行標準、固化參數、細化操作、剛性考核等措施破解難題。主要針對軋線(xiàn)料型、主控參數進(jìn)行固化、形成標準,每班嚴格落實(shí)執行,確保各軋機間堆拉關(guān)系快速準確調整,在新規格試軋、換輥換槽過(guò)程中確保新工藝參數輸入正確,并時(shí)刻觀(guān)察各關(guān)鍵架次軋槽過(guò)鋼量及槽面情況,確保料型分配均勻,采取K3、K4執行隔一個(gè)班換一次槽的措施,有效提升了軋制穩定性。
此外,該車(chē)間還為每個(gè)崗位人員制定技能提升工作計劃,按照時(shí)間節點(diǎn)對操作進(jìn)步情況進(jìn)行考核激勵,有效提升各崗位人員操作技能。截至目前,棒線(xiàn)車(chē)間的生產(chǎn)效率大幅提升,班產(chǎn)、日產(chǎn)連創(chuàng )新高,降中廢攻關(guān)效果顯著(zhù),使千支中廢率降幅達到50%以上,Φ16螺紋鋼四切分、Φ12螺紋鋼五切分軋制更是分別創(chuàng )造了投產(chǎn)以來(lái)連續5天、3天“零”中廢的最好紀錄。
切分軋制產(chǎn)量“再創(chuàng )新高”
近期,“Φ12螺紋鋼五切分班產(chǎn)首次突破500支大關(guān)”的消息在軋鋼廠(chǎng)引起全體職工關(guān)注點(diǎn)贊。進(jìn)入9月份以來(lái),棒線(xiàn)車(chē)間堅持以產(chǎn)量提升10%為目標,奮勇?tīng)幭仍偃⌒峦黄?,對提升產(chǎn)量的措施實(shí)施“清單化、銷(xiāo)號式”管理,不斷夯實(shí)關(guān)鍵崗位責任,為產(chǎn)量提升夯實(shí)基礎工作。同時(shí),針對Φ12螺紋鋼五切分在K1沖出口和K2進(jìn)口頻繁粘鋼而導致的中廢居高不下、產(chǎn)量停滯不前和安全風(fēng)險增加的問(wèn)題,棒線(xiàn)車(chē)間和技術(shù)科利用不間斷的現場(chǎng)觀(guān)察分析,找出問(wèn)題所在并對癥下藥,通過(guò)對相應孔型的優(yōu)化改造和嚴格執行操作料型“雙標準化”,大力推行“功夫下到離線(xiàn)外”的工作理念,提高線(xiàn)下備機質(zhì)量,做到了所有軋機上線(xiàn)就能正常使用,將調整時(shí)間降低為“零”,有效減少縮短換輥換槽時(shí)間,提高作業(yè)率,產(chǎn)量也得到大幅提升。截至目前,棒線(xiàn)破日產(chǎn)紀錄4次、班產(chǎn)紀錄16次,產(chǎn)量較之前提升1.07%。
棒線(xiàn)成材率指標“穩步提升”
該車(chē)間堅持用好“石普方、建南三”對標成果,對標先進(jìn)積極找差距、補短板、強弱項、添措施,以“釘釘子”精神全方位開(kāi)展指標攻關(guān)。一是想方設法減少切損,通過(guò)指定專(zhuān)人對倍尺長(cháng)度進(jìn)行監控,并要求兩切線(xiàn)差為“零”,三切線(xiàn)差15cm以?xún)?,四切、五切線(xiàn)差20cm以?xún)?,及時(shí)調整倍尺和線(xiàn)差,使冷剪切損降到最低,同比8月份切損減少0.15%。二是將負偏差控制發(fā)揮到極致,首先要求紅樣工在單支負差不超國標的情況下,其他單支鋼材負差最大化;其次,在紅樣房處加裝鋼材長(cháng)度顯示屏,調整工能第一時(shí)間了解成品鋼材長(cháng)度,及時(shí)調整料型,通過(guò)這一系列措施實(shí)施,負差值提升0.25。截止目前,棒線(xiàn)實(shí)際成材率大幅提升,較上月相比提升0.26%。(阮仕康 張滄浪)