近期,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)干部職工立足自身崗位,發(fā)揮聰明才智,實(shí)施小技小改,用實(shí)際行動(dòng)促使生產(chǎn)成本持續降低,助推“高效冶煉”生產(chǎn)模式深入開(kāi)展。
啟用“快速更換法”——提升效率 降低油耗
該單位1號高爐渣處理皮帶減速機由于長(cháng)時(shí)間在線(xiàn)運行,發(fā)現高速軸鍵槽磨損和振動(dòng)嚴重,而傳統維修方式是更換減速機,并重新加蓋密封。但在實(shí)際生產(chǎn)中,因此方式涉及密封面較多,更換完成后時(shí)經(jīng)常造成減速機漏油現象,不利于正常生產(chǎn)穩定運行。
為解決這一問(wèn)題,設備技術(shù)人員經(jīng)反復實(shí)踐和驗證后,決定搶抓放鐵間隙對高速軸啟用一種快速更換方法。此方法通過(guò)將高速軸四周螺栓松動(dòng),不完全打開(kāi)上蓋,直接拆除高速軸進(jìn)行更換安裝,不僅保障了減速機高速軸更換后運行良好,而且有效杜絕了減速機漏油問(wèn)題,提高了生產(chǎn)效率,降低了油耗,預計年可降本5萬(wàn)余元。
橫向巧改旋轉——穩定信號 嚴防事故
2號高爐爐頂卸灰閥原限位裝置安裝在油缸上,工作方式為跟隨油缸橫向運動(dòng)靠近或遠離接近開(kāi)關(guān),從而發(fā)出信號控制電磁換向閥。但因設備微有振動(dòng)或油缸運動(dòng)稍不到位,容易造成信號不穩、丟失信號,導致電磁換向閥電線(xiàn)圈頻繁燒損,影響高爐高效生產(chǎn)。
針對這一問(wèn)題,工藝與設備技術(shù)人員通過(guò)在卸灰閥轉軸頂端加裝限位支架,并在卸灰閥兩端分別加裝接近開(kāi)關(guān)和支架等措施,有效降低了線(xiàn)圈燒損事故。改造后,當卸灰閥閥軸轉動(dòng)到位時(shí),限位側面對正接近開(kāi)關(guān)觸發(fā)信號,信號傳送時(shí)間較之前延長(cháng)1秒左右,確保了信號穩定,年可降本10萬(wàn)元。
分塊拼接安裝——延長(cháng)壽命 保障生產(chǎn)
高爐渣處理?;匦谑茉L(cháng)期沖刷,造成耐材脫落、鋼板刷漏,僅依靠放鐵間隙對?;蠕摪逖a焊來(lái)滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需求。
為保障高爐高效生產(chǎn),該單位一方面利用放鐵間隙對回旋壁尺寸進(jìn)行測量,用16mm鋼板分四段制作回旋壁框架,并現場(chǎng)采用高強陶瓷耐磨料進(jìn)行整體澆筑和20小時(shí)焦爐煤氣烘烤;另一方面利用檢修時(shí)間將四段制作好的回旋壁吊至?;冗M(jìn)行拼對、噴涂處理和烘烤。此方法投入使用后,?;饶軌驖M(mǎn)足?;?,提高了使用壽命,又降低了工人勞動(dòng)強度,節約了檢修時(shí)間,保障了高爐穩定順行,年可直接降本20萬(wàn)元。(吉艷琴)