作為高碳鋼家族中的一員,YL82B的生產(chǎn)較于其他鋼種工藝更加嚴格。在工藝前端,致力于應力消除后,其抗拉強度、松弛性能、可塑性等優(yōu)越的性能也讓其廣泛應用于橋梁、鐵路、機械制造等領(lǐng)域。面對“強基建,穩房產(chǎn)”的市場(chǎng)主基調,進(jìn)一步提高檢驗速率、搶占市場(chǎng)機遇勢在必行。為此,陜鋼集團漢鋼公司計量檢驗中心產(chǎn)成品試驗室通過(guò)長(cháng)期生產(chǎn)實(shí)踐,在工藝前端輔助、實(shí)效研究?jì)蓚€(gè)方面摸索出了應對該鋼種的專(zhuān)屬檢驗辦法,經(jīng)過(guò)數據比對,其檢驗速率穩步提高30%。
區別于常規棒材、線(xiàn)材的生產(chǎn),產(chǎn)成品試驗室對YL82B檢驗成立了專(zhuān)項檢驗通道,聯(lián)合產(chǎn)品外觀(guān)質(zhì)檢端口,對質(zhì)檢人和實(shí)驗人進(jìn)行專(zhuān)項定制,樣品送達后,第一時(shí)間優(yōu)先進(jìn)行人工時(shí)效檢驗,同時(shí)以?xún)浯鏄舆M(jìn)行正常自然時(shí)效檢驗,試驗數據以動(dòng)態(tài)表格形式反饋至上道工藝流程,避免因為系統傳輸繁復而錯失工藝調整最佳環(huán)節。此外,由于國標自然時(shí)效較長(cháng)的原因,在人工時(shí)效檢驗時(shí)采用150℃對其進(jìn)行烘烤,以便于鋼中微量元素的充分擴散,達到與自然時(shí)效相仿的檢驗條件,保證了后期產(chǎn)品合格率穩定。在交接班時(shí)間上,整體將交接時(shí)間平移40分鐘,實(shí)行四班三倒制持續不間斷對樣品進(jìn)行提前檢驗籌備,將檢驗時(shí)間控制在15分鐘內。
另一方面,在時(shí)效研究中,產(chǎn)成品試驗室同樣將YL82B研究工作成立專(zhuān)項研究團隊。團隊成立以來(lái),一直以《YL82B自然時(shí)效性能變化的探討》為技改項目課題進(jìn)行大量數據總結,在試驗過(guò)程中,該團隊大膽構想,將自然時(shí)效20天進(jìn)行縱向切割,以3天、7天、15天為人工時(shí)效進(jìn)行大量試驗總結,同時(shí)輔助金相分析,對脫碳層均勻度、厚度,網(wǎng)狀滲碳體進(jìn)行嚴密監控。經(jīng)過(guò)數據分析,進(jìn)一步厘清隨著(zhù)規格差異其抗拉強度、斷面收縮率存在“下線(xiàn)”的原因是由于內部組織轉換不充分,內部組織應力和氣體沒(méi)有完全消除的原因,進(jìn)而解決了這一關(guān)鍵技術(shù)難題,高效助力于實(shí)踐成果的轉換。
為將試驗和實(shí)踐結合在一起,該團隊先后配合公司售后進(jìn)行實(shí)地勘察,對實(shí)地溫度、濕度了解后再次進(jìn)行試驗分析,經(jīng)過(guò)2年零3個(gè)月的努力,該團隊發(fā)現,樣品放置并不會(huì )對樣品內部組織造成破壞,只是對樣品內部殘余能量的釋放?;诖?,該團隊以15天人工時(shí)效檢驗辦法來(lái)判定正常生產(chǎn)批次。同時(shí),借助集團子公司禹龍科技深加工基地,在正常生產(chǎn)批次滿(mǎn)足20天自然時(shí)效后再次進(jìn)行檢驗,從而保證了正常發(fā)貨時(shí)間。經(jīng)過(guò)生產(chǎn)端口人工時(shí)效檢驗與中轉站自然時(shí)效檢驗的強有力配合,直接降低了內部轉運頻次,解決了庫存壓力和額外運費成本,大大提高了整體流程的售后效率。(戚 龍)