今年以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)瞄準“節能增效軋制”這一生產(chǎn)理念,全面優(yōu)化升級基礎設備,提升智能化控制水平,對線(xiàn)材電氣控制系統進(jìn)行升級改造,降本增效顯著(zhù)。
優(yōu)化大腦“思路清”
該單位電氣技術(shù)人員真對高線(xiàn)精軋GL150變頻柜在精軋機啟車(chē)及正常進(jìn)出鋼瞬間出現過(guò)流、精軋電機磁通超出公差未達到最小值等故障多方尋求解決方法,以及檢修恢復生產(chǎn)時(shí)高壓開(kāi)關(guān)柜的合閘故障進(jìn)行優(yōu)化改造。結合區域實(shí)際情況,通過(guò)“三步走”對變頻柜“大腦”進(jìn)行優(yōu)化:一是聯(lián)合能源檢計量中心對GL150高壓進(jìn)線(xiàn)柜斷路器輔助觸點(diǎn)檢查更換;二是聯(lián)合普瑞特廠(chǎng)家技術(shù)人員對高線(xiàn)GL150高壓變頻柜重新調試,重新校正編碼器底座后,采用編碼器進(jìn)行速度反饋,確保數據反饋正常;三是對GL150高壓部分控制回路進(jìn)行改造,達到監控控制回路運行狀態(tài)的目的。自?xún)?yōu)化改造后,GL150變頻柜故障率大幅降低,直接創(chuàng )效130余萬(wàn)元。
自動(dòng)碎斷“料如神”
高線(xiàn)預精軋18架出口與精軋機進(jìn)口距離較長(cháng),該區域出現廢鋼時(shí),易造成紅鋼從跑槽處飛出,存在安全隱患。該單位電氣技術(shù)人員通過(guò)對18架與精軋之間距離、實(shí)時(shí)線(xiàn)速度、精軋機電流信號等數據進(jìn)行反復計算后,最終通過(guò)PLC程序精確控制軋件從18架軋機到精軋機組的時(shí)間,從而預判預精軋及精軋之間的廢鋼,精準控制2#飛剪自動(dòng)碎斷。自系統優(yōu)化后,降低了誤機時(shí)間,提升了作業(yè)率,確保生產(chǎn)安全穩定。
步伐一致“齊步走”
近期,電氣人員在維修維護加熱爐入爐推鋼桿和步進(jìn)梁平移油缸傳感器過(guò)程中,發(fā)現兩者間隙變大,運行不穩定,造成加熱爐步進(jìn)梁步距發(fā)生變化,導致在生產(chǎn)過(guò)程中需多次手動(dòng)調整步距確保鋼坯正常出爐。針對此問(wèn)題,電氣人員多次求證后,根據誤差間隙計算,對加熱爐PLC控制程序平移指令進(jìn)行參數優(yōu)化,增加步進(jìn)梁步距穩定性。目前,每班只需調整一兩次步距,大大提高生產(chǎn)節奏,每天可多出15支鋼坯,月創(chuàng )效50余萬(wàn)元。(嚴星 牛君鳳)