技術(shù)創(chuàng )新,是降成本的必由之路,也是最有效的創(chuàng )效手段。面對嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式形勢,近期陜鋼龍鋼公司能源檢計量中心圍繞公司降本增效目標,眼睛向內,深挖內潛,用一系列智能化的技改激發(fā)精細降本的新動(dòng)能,奮力開(kāi)辟降本增效新路徑。
“大腦改造” 讓運行更順暢
公司265平米燒結主抽風(fēng)機在使用高壓變頻器過(guò)程中,由于遠程控制存在信號干擾,主抽風(fēng)機變頻器原采用施耐德控制系統,運用 485通信,運行多年后操作系統遲緩,且時(shí)有干擾,無(wú)法滿(mǎn)足主抽風(fēng)機的安全運行。技術(shù)人員經(jīng)研究對比,將施耐德控制系統改造為先進(jìn)的西門(mén)子PLC控制系統。變頻器控制系統采用的485通信連接更改為232網(wǎng)絡(luò )通信光纖加網(wǎng)線(xiàn)控制后,操作速度得到了提高,改善了信號傳輸遲緩的問(wèn)題,保證實(shí)時(shí)數據的準確,光纖傳輸避免了外部信號干擾,消除了由于干擾影響的停機事故,保證了設備的正常運轉。
“云可貼”上線(xiàn) 省時(shí)又省力
設備的日常的巡視點(diǎn)檢是重中之重。公司110kV龍鋼變運維班巡視點(diǎn)檢采用傳統值班員逐一點(diǎn)檢設備的方法,且采用的紙質(zhì)臺賬記錄不方便,查閱信息慢,同時(shí)對點(diǎn)檢人員巡檢線(xiàn)路的管理難度大。技術(shù)人員對龍鋼變運維班管轄區域110kV龍鋼變及15個(gè)高壓配電室巡檢系統進(jìn)行改造。巡檢系統采用人員掃描云可貼進(jìn)行巡檢,通過(guò)掃描二維碼及時(shí)上傳設備點(diǎn)檢信息,還可以通過(guò)上傳現場(chǎng)照片確保點(diǎn)檢人員、設備的安全在控。巡視點(diǎn)檢人員可隨時(shí)上傳點(diǎn)檢信息,同時(shí)管理人員可以通過(guò)手機或電腦及時(shí)查看各區域設備的點(diǎn)檢信息,大幅提升了點(diǎn)檢效率和效果。
“擴容改造” 安全又節能
公司環(huán)產(chǎn)1#變壓器、環(huán)產(chǎn)2#變壓器和水源井箱式變壓器,電源來(lái)自110kV龍鋼變電站,并用一根3*240電纜進(jìn)行單回路供電,為直埋線(xiàn)路,沿路動(dòng)土點(diǎn)較多,安全系數低,事故風(fēng)險較大,不便于檢修,對此,技術(shù)人員從就近鋼渣高壓室引出線(xiàn),將原環(huán)產(chǎn)1#、2#變壓器改成10kV變壓器,容量升級成1600kVA。改造后,兩臺新變壓器進(jìn)行雙回路供電,提高供電可靠性,同時(shí)降低變壓器電損耗,節約電費1.6余萬(wàn)元。(梁小梅)