1—5月份,萍安鋼鐵完成自動(dòng)化、信息化項目21項。通過(guò)“兩化融合”項目的推進(jìn),優(yōu)化了工藝流程,提升了精細化管理水平,優(yōu)化人力資源,減輕了員工勞動(dòng)強度。
今年,該公司制定實(shí)施32個(gè)“兩化融合”項目,其中信息化項目17個(gè),自動(dòng)化項目15個(gè)。截至5月份,完成信息化項目13個(gè),正在試用1個(gè),自動(dòng)化項目完成8個(gè)。
在信息化開(kāi)發(fā)方面,該公司大多項目的功能集中在工作效率提升上,像安源軋鋼廠(chǎng)的加熱爐信息遠程監控項目,實(shí)施前,軋線(xiàn)加熱爐信息獨立,CS2主控臺操作人員為更好地掌控生產(chǎn),經(jīng)常需要查看加熱爐的工藝參數,只能通過(guò)電話(huà)詢(xún)問(wèn),即不方便又效率低下。改為遠程監控后,CS2的操作人員可實(shí)時(shí)查詢(xún)加熱爐各項參數,提高工作效率;原來(lái)檢測部在進(jìn)行焦炭轉鼓測定時(shí),每次都需將焦炭轉鼓、粒度等檢測結果手工登記到紙質(zhì)臺帳中,通過(guò)開(kāi)發(fā)焦炭轉鼓結果測定APP,實(shí)現在手機上輸入測定數據,自動(dòng)計算出結果,經(jīng)MES系統自動(dòng)獲取結果,提高了工作效率及減少手工輸入的差錯;檢測部廢鋼、壓塊結果需拍照發(fā)送到公示群中給供應商查看,開(kāi)發(fā)廢鋼、壓塊結果公示查詢(xún)APP后,供應商只需登錄原燃料檢驗APP即可及時(shí)查詢(xún)廢鋼、壓塊的檢測結果;取消紙質(zhì)出廠(chǎng)放行證項目,通過(guò)在OA系統中增加各類(lèi)出廠(chǎng)放行流程替代原有紙質(zhì)出廠(chǎng)放行證,增加上傳保存實(shí)物圖片、裝車(chē)圖片等內容,增加統計、查詢(xún)界面,方便進(jìn)行歷史記錄查閱,在提升工作效率的同時(shí),減少紙質(zhì)放行證印刷成本。
在生產(chǎn)工藝自動(dòng)化方面,通過(guò)優(yōu)化工藝流程,集中或合并操作崗位,設備升級改造等,一方面優(yōu)化人力資源,減輕了員工勞動(dòng)強度,另一方面,提高了工藝自動(dòng)化控制程度,降低了設備故障,節約了成本。優(yōu)化人力資源項目包括:湘東煉鐵廠(chǎng)噴煤主控室與制粉操作室合并、安源煉鐵廠(chǎng)焦炭主控室并入進(jìn)料主控室、安源煉鐵廠(chǎng)180燒結脫硫工藝參數接入主機控制系統等。湘東煉鋼廠(chǎng)煉鋼1#泵站和2#泵站1#機房PLC改造、安源煉鐵廠(chǎng)爐前4部天車(chē)改為地面搖控操作、湘東煉鐵廠(chǎng)108燒結主機天車(chē)改為地面遙控操作、湘東軋鋼廠(chǎng)加熱爐空氣煤氣流量自動(dòng)配比項目等,均是通過(guò)設備升級改造,減輕員工勞動(dòng)強度,提高工作效率的自動(dòng)化項目。像湘東軋鋼廠(chǎng)加熱爐空氣煤氣流量自動(dòng)配比項目實(shí)施前,因為煤氣壓力波動(dòng)的原因,崗位員工需不斷通過(guò)手動(dòng)調節空氣、煤氣調節閥開(kāi)度,實(shí)現各燃燒段溫度控制目標,對員工責任心、工作經(jīng)驗、操作及時(shí)性等要求很高。項目實(shí)施后,通過(guò)在電腦中設定各段空煤比,程序自動(dòng)調節各燃燒段的空氣煤氣流量,實(shí)現空氣煤氣自動(dòng)配比,減少員工勞動(dòng)強度,提升燃燒效率,節約能源。
目前,萍安鋼鐵“兩化融合”項目已完成過(guò)半,下一步,該公司將對今年已經(jīng)確定或正在推廣試用的的“兩化融合”項目加快進(jìn)度,進(jìn)一步提高公司自動(dòng)化、信息化水平,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(彭云桃 鐘建良)