穩定石源質(zhì)量和石灰焙燒生產(chǎn)過(guò)程工藝控制,為降低石灰消耗奠定堅實(shí)基礎。
受疫情影響,石源供應難度加大,導致供貨廠(chǎng)家較多,各廠(chǎng)石源質(zhì)量參差不齊,出現了雜石多、塊度大等質(zhì)量問(wèn)題,對提高石灰質(zhì)量、降低石灰消耗產(chǎn)生了較大影響,為了穩定并確保石源質(zhì)量,公司組織相關(guān)單位制定了穩定石源質(zhì)量的措施,要求外購石源嚴格按照標準進(jìn)行驗收、扣雜,對質(zhì)量不達標或無(wú)改善的廠(chǎng)家減少或停止購進(jìn),促使石源供應廠(chǎng)家改進(jìn)石源質(zhì)量。針對因三立石灰窯檢修和煤氣熱值不足造成的石灰生燒偏高等質(zhì)量問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)及時(shí)向公司反映協(xié)調,向三立公司供應熱值較高的轉爐煤氣,以確保石灰焙燒溫度,同時(shí)也要求三立公司及時(shí)采取措施解決生產(chǎn)過(guò)程出現的質(zhì)量問(wèn)題,確保石灰質(zhì)量的穩定提高。
優(yōu)化造渣制度,提升造渣效果,為降低石灰消耗發(fā)揮了關(guān)鍵作用。為了改善造渣效果,確保脫磷脫硫效率,煉鋼廠(chǎng)組織相關(guān)人員在總結以前造渣制度的基礎上,進(jìn)一步對制度進(jìn)行優(yōu)化,在確保安全措施的前提下,各轉爐采取留渣配加部分焦沫,降低渣中FeO含量;轉爐濺完渣后,由爐長(cháng)確認濺渣效果,將留渣操作比率提高到90%以上,僅此一項就可降低石灰消耗1.3kg/t,同時(shí)還縮短了冶煉造渣時(shí)間。在冶煉過(guò)程中轉爐車(chē)間還配加了一定量的輕燒白云石和化渣劑,在維護爐襯的同時(shí),替代了部分石灰的加入量,加快化渣速度,提高脫磷脫硫效率,確保了鋼水終點(diǎn)成分達到目標要求。(周詳 王鮮明)