2月份以來(lái),煉鋼廠(chǎng)成立了石灰單耗攻關(guān)小組,由馮建斌技能大師工作室牽頭,將自動(dòng)稱(chēng)料與石灰單耗攻關(guān)項目融為一體,納入智能煉鋼項目中,安排專(zhuān)人從上料、操作加料等諸多環(huán)節進(jìn)行跟蹤研究。
落料稱(chēng)重與每座轉爐工藝設計、PLC程序設計、插板閥、電振以及散料秤的準確度、靈敏性息息相關(guān),任何一個(gè)環(huán)節的小問(wèn)題都會(huì )造成石灰單耗增加。攻關(guān)小組針對此項問(wèn)題,科學(xué)分工,從硬件配置、軟件修改優(yōu)化、規范維護及操作三方面展開(kāi)工作。首先利用檢修時(shí)間,將插板閥更換為鄂式插板閥,每周對散料秤進(jìn)行一次校準,并對故障率較高的散料秤進(jìn)行更換、升級,保證散料秤誤差減至最低。同時(shí)在畫(huà)面添加稱(chēng)重數量按鈕,連接程序變量,編輯修改電振、插板閥動(dòng)作程序,通過(guò)電腦操作實(shí)現自動(dòng)稱(chēng)量。與此同時(shí),對散料秤等關(guān)鍵設備逢停必檢,定期清理維護,杜絕隱患擴大,并重新制定操作標準,形成規范性流程制度。
經(jīng)過(guò)一系列改造、規范,3#轉爐噸鋼石灰消耗平均降低2千克,年可創(chuàng )效70余萬(wàn)元。目前,3#、4#轉爐已完成石灰消耗項目攻關(guān),1#、2#轉爐正在有序進(jìn)行中。(李紅杰)